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浅析巴氏合金推力瓦被烧的原因及其预防.pdfVIP

浅析巴氏合金推力瓦被烧的原因及其预防.pdf

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水轮发电机组稳定性技术研讨会论文集 ·351· 浅析巴氏合金推力瓦被烧的原因及预防 柴生文 (刘家浪水电有限责任公司甘肃省岷县748400) 摘要推力瓦被烧是祝组重大事故,严重威胁机组安套稳定运行,有效预防烧瓦事故对水电 产业具有重要意义。 关键词推力瓦烧瓦事故预跨 .1概述 推力轴承是水轮发电机组最重要的组成部分之一,其工作性能直接关系封机组能否安全、 经济、稳定运行。因此,对推力轴承重要部件一巴氏合金推力瓦的技术要求极为严格:机组启动 过稷中以及在各种工况下运行时能迅速建立起0.03。0。07ram厚度的油膜;最大温升及平均滠 升合乎技术要求,每块瓦温差别较小、受力均匀;循环油路畅通,气泡少,冷却效率高;热变形和 机械变形在允许范围内。然而,由于各种原因引起的烧瓦事故并不鲜见,如何有效预防烧瓦事 故就成为水电工作者必须面对的重要课题。 2事故分析 我公司3号视组予2006年4月发生了一起巴氏合金推力瓦被烧重大事敖。兰;时枧组推力 轴承油漕油位异常,于是果断停机检查,发现油质变坏,8块推力瓦无一完好,全部被烧。经仔 细研究分析,造成这起烧瓦事故的原因有:测温襞置失灵,未能及时发出预警信号;推力瓦及冷 却器本身设计制造不过关,8块推力瓦无一例外均选取瓦体中心作为抗重螺栓支撵点,明显没 有考虑到推力瓦周向偏心及径向偏心,没有切削出减少推力瓦进出油的油流阻力圆弧,造成机 组运行时漓膜厚度降低,接力瓦承载能力下降,导致瓦温舞高;铜冷却器管径偏小,被污物堵 塞,造成水压不足,过水不畅,使得冷却效率明显下降;相邻水管中心距设计不当,冷却管表面 有许多吸热片,反而降低了冷却效果。出于吸热片的存在,摩擦系数明显增大,产生过大油流隰 力,破坏了油流循环速度,减弱了镜板“泵效应”,亦是导致瓦温升高的原因之一o 3事故处理 对以上缺陷进行如下处理,取得了明显效果。 精确安装测温装置,更换周向偏心及径向偏心设计合理的推力瓦,并对推力瓦进行严格刮 研;由于该台机组下导轴承冷却水取鸯推力轴承冷却器供水管,降低了推力辘承冷却东压,予 是将下导轴承冷却水管直接与主轴密封供水管联接取水,并与推力轴承冷却水隔离;针对冷却 器管径过小,特别为其安装专用供水管。该水管直接安装于水塔饮用水出水管处,主要用于洪 水期与冰凌期运行,确保冷却水不致中断,冷却效果不被削弱。 ·352· 浅析巴氏合金推力瓦被烧的原因及预防 通过上述工作,机组在额定负荷运行时,推力瓦温度均保持在35—42℃,保证了机组安 全、稳定运行,显著提高了经济效益和社会效益。 水电行业中,巴氏合金推力瓦被烧除上述因素外,还有其他因素:大修时更换个别新瓦,由 予瓦内尚存一定的残余应力,机组运行时,这部分残余应力会产生相应的残余变形,这种变形 势必会危及油膜厚度及其分布;机组发生较大振动时,机组动负荷增擞,推力轴承受到脉振冲 击,予扰和破坏了推力瓦正常般匿力分布和油膜厚度;推力轴承内部油的循环结构不适当,会 造成热油短路,导致瓦温升高;推力轴承对地绝缘不良或油槽积水使绝缘垫受潮以及推力头等 旋转部件通过某种物件与机架接触,均可能使绝缘劣化、击穿以致烧瓦;机组安装高程过低,油 质变坏,机组长时间低转速运转,破坏了油膜厚度导致烧瓦o 4事故预防 (1)日常运行时应满足下列要求: 机组运行期阔,特别在洪水期与冰凌期要勤观察、勤巡视,发现异常情况及时处理;机组停 减小启动时的摩擦系数;不允许热态频繁启动机组,因为这时油温高、粘度低、瓦温高,有热变 形,不易建立起推力轴承正常运行时所需的油膜厚度,但对油温不高或已经过连续启动试验的 机组,可以在停机后热态下再启动;当机组转速降低到额定转速的30—40%时应用制动器强 行停机,因为随着转速降低,油膜厚度逐渐减少,此时油温高、粘度低,使推力瓦处于半干摩擦 的危险状态o (2)机组检修期间,应认真严格进行推力瓦刮研,确保质量达到技术要求,推力瓦受力均 匀,机组轴线校正合乎技术要求,安装灵敏、精准的测温装置。冷却器稳压板、档油管不得缺失, 选用相邻水管中心距与管径之比大于1.2的冷却器,在满足冷却水管要求的散热面积条件下, 管予排数应尽量减少o (3)有效控制接力瓦的热变形耨机械变形。由于接力瓦的热变形和机械变形随着枧组负 荷的增加丽增大,破坏了油膜厚度,加快

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