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330MW机组锅炉排烟温度偏高原因分析及治理.pdfVIP

330MW机组锅炉排烟温度偏高原因分析及治理.pdf

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全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十二届年会论文集 锅炉 330MW机组锅炉 排烟温度偏高原因分析及治理 郝玉成何宏 (青铜峡铝业发电有限责任公司 宁夏青铜峡751603) 【摘 要】对青铜峡铝业发电有限责任公司330MW机组锅炉排烟温度异常偏高的原因进行了分析,认为其主 要原因有两点:一是因设计煤种全水分较高,而实际燃用燃煤全水分较低,导致正常运行时制粉所需一次热风温度、 热风量较设计值减少较多,使得运行时一次风在空预器内与烟气换热量减少,导致排烟温度升高;二是本锅炉原设 计为四个小于渣斗,在实际运行时当渣量大时不能满足正常排渣,被迫人为清渣,导致锅炉底部漏风量大,使得火 焰中心上移,排烟温度升高。通过采取空预器倒转向,将空预器原转向:烟气侧一一次风侧一二次风侧一烟气侧, 倒换为烟气侧一二次风侧一一次风侧一烟气侧方式,从而提高二次风温,降低一次风温,使空预器烟风换热更好利 用,达到降低排烟温度目的i二是将底渣系统渣斗进行改造,将原设计四个小干渣斗改造为两个大渣斗,满足正常 排渣,减少炉底漏风量,降低排烟温度。两项改造完成后锅炉排烟温度下降16C,锅炉效率提高0.94%,供电煤耗 下降3.299/kwh,提高了机组安全性和经济性。 【关键词】锅炉排烟温度空预器干渣斗锅炉效率 O 引言 青铜峡铝业发电有限责任公司2×330MW机组投产后,额定负荷下锅炉实际运行排烟温度一直高 于设计值20。C左右。当夏季环境温度上升时,实际排烟温度进一步升高。计算表明,排烟温度上升 20C,锅炉效率下降1%左右,供电煤耗约增加3.5 g/kWh,因此排烟温度偏高严重影响机组的经济 性。 1 设备概述 该锅炉型号为SG一1170/17.5一M722,系上海电气股份有限公司上海锅炉厂生产的亚临界参数、 一次中间再热、自然循环汽包炉。锅炉采用:单炉膛兀型布置、平衡通风、冷一次风正压直吹式制 粉系统,采用四角切向燃烧技术并配置全摆动上下浓淡分离直流燃烧器。制粉系统采用冷一次风正 压直吹式系统,配置了五台正压直吹式中速辊式磨煤机。在炉膛上部布置有墙式再热器、分隔屏、 后屏过热器,水平烟道内沿烟气流向布置有后屏再热器、末级再热器和末级过热器,深度为6528mm。 后烟道竖井内布置有低温过热器和省煤器,深度为10260mm,后烟道下部布置两台三分仓回转式空 气预热器。主汽温度的调整通过喷水减温进行,一级减温水流量设计为llOt/h,二级减温水流量设 124 全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十二届年会论文集 锅炉 计为15t/h。再热汽温的调整主要通过摆动式燃烧器,为防止墙式再热器超温,在其进口设有一级事 故喷水减温,设计流量为25t/h。锅炉底渣设1台风冷带式排渣机,利用锅炉炉膛的负压将冷却空 气吸入干排渣机将渣冷却,排渣机正常出力为4.5t/h,最大出力为lOt/h,可连续运行。锅炉主要 设计参数如表1所示。 表1锅炉主要设计参数 2原因分析 2.1干式排渣机漏风 干式排渣机设计漏风率为1%。实际运行时钢带底部漏风量为55t/h,端部进入冷却风量为15t/h 炉氧量保持不变的前提下,炉底漏风量增加,将导致火焰中心上移,排烟温度升高。 2.2燃烧器摆角上扬 在机组负荷、煤质和氧量等条件不变时,燃烧器摆角上扬将导致火焰中心上移,排烟温度上升。 燃烧器摆角主要用于调节再热蒸汽温度,在再热蒸汽温度满足要求的条件下,尽量将燃烧器摆角下 摆,以降低火焰中心高度,降低排烟温度。 全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十二届年会论文集 锅炉 2.3煤粉细度 设计煤粉细度R90为25%,实际煤粉细度测试结果见表2。由表2可见,A磨煤机R90为22%,C 磨煤机R90为20%,D磨煤机R90为18%。在其他条件不变时,若煤粉细度偏粗,会导致火焰中心上 移,排烟温度升高,当前煤粉细度比设计值偏细,不会导致排烟温度升高。 表2煤粉细度测试结果 2.4燃尽风开度 在氧量

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