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2009年增刊 轻金属 ·315·
利用高温余热开发科技节能的探讨
王永康
(中国铝业山西分公司,山西河津043300)
摘要:目前从发生炉出来的高温热煤气,需要进入双竖管、洗涤塔循环术喷淋.出炉热煤气凡乎将70%以上的显煞
传给竖管循环水,大量的煤气显热被浪费,本技术方案是上一台废热锅炉进行煤气热交换,产生可以利用的新蒸汽和
软化热水。
关壁词:余熬;蒸汽;节能
中图分类号:X7文献标识码:B文章编号:1002—1752(2009)$3—315—2
席卷全球的金融危机考验着全球经济的承受能
2 开展煤气余热利用的必要性
力,冲击束缚着实体经济的发展,在原燃物料资源匮
乏矿石品位降低,严重影响制约着氧化铝生产成本 2007年发生炉煤气的蒸汽单耗为169kg/m3,分
目标的实现。是压力同时也是挑战,这就不断要求 公司下达的考核蒸汽单耗指标为150kg/m3,日常的
我们眼睛向内深挖内潜,动员一切力量利用科技节 节能工作已经没有太大潜力,必须通过技术创新来
能打响节能减排的攻坚战,现对煤气发生炉热煤气 实现。实际生产中,炉出煤气在双竖管内被循环水
的余热再利用展开探讨。 由550。C直接冷却到70℃,热交换量巨大,但未得到
有效利用,大量的煤气显热白白释放于大气。同时
1 目前的状况
煤气生产又连续性大量使用外来蒸汽,每年消耗蒸
我们煤气分厂是一个拥有22台TG一3MI型煤汽量60716吨。
气发生炉的冷煤气站,目前平均运行14台发生炉。 经计算。每年煤气在竖管中散失的热量2.10×
从发生炉出来的450℃一550。C热煤气,首先进入双108MJ/年,折合160℃、0.6Mpa的蒸汽量7.6万吨。
竖管,与大量的竖管循环水进行直接接触,初步除 理论上煤气的散热量可折合蒸汽8.7t/h。2007年,
尘,温度降到70。C一80℃,再经过洗涤塔循环水喷煤气分厂平均蒸汽消耗量约为夏季5t/h;冬季10t/
淋,温度再降至35℃~45℃,最后经过湿式高压电h。若将竖管系统消耗的煤气废热充分利用,夏天不
但可以满足分厂生产、生活蒸汽,富余蒸汽还可以向
收尘器除尘,使煤气含尘量降到50mg/rll3以下。冷
却和净化后的煤气经过大、小排送机加压后,输送到 厂外兄弟单位供应。所以,煤气余热利用技术实施
氧化铝焙烧炉和民用气柜。工艺流程中,热交换量 既节约能源,改善煤气生产环境,又降低生产成本,
最大的是发生在双竖管,炉出热煤气几乎将70%以 是煤气分厂节约蒸汽消耗的重要措施。
上的显热传给竖管循环水。虽然降低了煤气的温
3余热利用的可行性
度,但也带来了新的热负荷与热能的浪费,造成了不
利后果: 近几年以来,废热锅炉节能技术已成功用于国
(1)竖管出口煤气水蒸气含量增加,降低了洗 内许多化肥企业。2007年中州铝厂煤气站也实施
涤塔对煤气的冷却效果。 了废热锅炉技术改造,均取得了显著的节能效益。
(2)竖管循环水在平流沉淀池进行自然冷却, 废热锅炉应用于煤气余热利用,技术比较成熟,可以
造成了煤气显热的巨大浪费,同时升高了大气温度, 推广。
对人们的生存环境带来不利影响。 安装废热锅炉可以在不影响正常生产情况下施
.①作者简介:王水康,山西运城,大学本科。现任中国铝业山西分公司质量管理部质量检查科科长。长期在企业一线从事质量检验工作,
有丰富的理论和,实践管理经验。
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