布袋除尘器的运行与维护.pdfVIP

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布袋除尘器的运行与维护.pdf

广●●L 至寸 C。 面 +彳 艮 道 ]●J 布袋除尘器的运行与维护 菱形布袋除尘器具有结构简单 ,运行可靠 ,除尘效率高等特点,在 日常 运行中需加强检查维护 。本文总结了菱形布袋除尘器运行中的常见故 障,并提出改进措施,以保证除尘效率。 文 l黄群贤 廿 公司电解厂烟气净化系统采用LLZB-1850型菱形 风道 ,使得粉尘排放浓度增大,降低除尘效率,造成氧 7l 布袋除尘器,从2006年3月投产至今 ,除尘器系统 化铝浪费。 运转 良好,除尘效率在99.8%以上 ,保证了烟气中氟化 1.2单元体压条泄漏 物的回收利用,同时保护了周边环境。在三年多的生产 单元体与隔板之间用胶条进行密封 ,长时间运行 实践中,笔者,总结了除尘器运行维护与管理经验,以确 后,密封胶条变脆、开裂,造成含尘气体直接从泄漏点 保除尘效率,保障系统高效运转。 进入除尘器出口风道,使得粉尘排放浓度增大。 1.3除尘器出口风道泄漏 菱形布袋除尘器主要技术性能参数 除尘器出口风道在氧化铝气流 的长期磨琢下,焊接 总过滤面积 :1850m ;过滤单元数 :10室 ;布袋条 部位被磨穿,另一方面气流振动也会使焊缝开裂,造成 数 :120条 ;过滤风速 :0.4~ 1.2m/rain;允许烟气温度 : 烟气室与出口风道串通,含尘气体直接进入出口风道排 170℃ ;除尘效率 :99.8%;滤袋材质 :500g/m 涤纶针 人大气中。 剌毡 。 1.4反吹风道泄漏 除尘器处于除尘状态时,气缸阀板关 闭反吹风 口, 由于反吹是间歇性进行的,反吹风道 内的风压是 烟气混合物在主引风机负压作用下进入除尘器,干净的 间歇性变化的,在过滤状态时风道 内为正压,而反吹时 气体透过布袋经净化 口进入除尘器出口风道,经烟囱排 风道内压力急剧下降。长期运行下反吹风道出现钢板撕 人大气,载氟氧化铝粉尘被阻留在大布袋表面 。随着时 裂、焊缝开裂,引起反吹风道与滤室之间串风、漏风,造 间的延长,布袋表面的氧化铝粉尘越积越多,布袋透气 成反吹风损失 ,风量风压降低 ,反吹效果变差。大布袋 性变差 ,除尘器压差增大。这时PLC发出反吹指令 ,气 上的粉尘不能及时被清理掉 ,系统阻力增大,单槽负压 缸 电磁阀动作,打开反吹 口,反吹风道 内的反吹风经反 降低,降低了集气效率。 吹口进入除尘器,由内向外反吹布袋,使布袋瞬间膨帐, 2菱形布袋的损坏 将表面的氧化铝粉尘清理下来,落到除尘器沸腾床上 , 在除尘器运行中,会 出现大布袋破损、脱落现象, 一 部分作为循环料再次参与烟气净化,一部分作为返回 造成含尘气体直接从布袋破损处进入出口风道,造成出 料经溜槽至气力提升机被提升到载氟仓供 电解使用。 口粉尘浓度增大 ,氧化铝损失严重。造成布袋破损、脱 落的主要原因有 : 菱形布袋除尘器运行中的常见故障 (1)布袋 自然损坏。布袋使用周期到期而未及时更 1除尘器的泄漏 换 ,布袋滤料性质发生变化,在气流作用下发生 自然损 净化系统经过长时间运行,除尘器受氧化铝气流磨 坏 ; 损,单元体隔板、单元体压条、除尘器出口风道、反吹风 (2)支撑骨架刺破布袋。菱形布袋 内部插有

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