高压GIS用焊接壳体加工工艺的改进.pdfVIP

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高压GIS用焊接壳体加工工艺的改进.pdf

_工艺与设备Pr。。湘gEq巾…, 曹胜利 刘华枝杨芳/平高集团有限公司 高压GIS用焊接壳体加工工艺的 改进 、鬲过对种高压GIS用焊接壳体的制造工艺过程的分析,发现r其中影响加 ,L!王王工质量和生产效率的因素,通过对几种改进方案的比较,最终选择用改进 工艺过程的方法来弥补制造缺陷。新的工艺过程的应用,大大地提高了生产效率, 直接为公司节省了大笔的生产成本,取得了显著的经济和社会效益。 1引言 成(如图l所示);其形位公差和尺寸精度要求较 高,加工中经常出现支管简体焊装的位置和法兰 ZFl2—126型三相共箱式sF。垒封闭组合电 器(以下简称G1S)是我公司的主要产品之一,年的厚度超差以及焊缝漏气等质量问题,壳体的加 产值达数亿元人民币,我公司十分重视从产品的 工返修率高,严重影响着生产进度和交货期。在设 设计和加工工艺改进来提高产品质量,降低总体 计部门和相关领导的大力支持下,我们从焊接的 成本。 工艺特点并结合我公司的实际条件,认真分析了 焊接壳体是该GIS产品的主要大型部件,壳体 该焊接壳体的加工工艺过程,找出了发生质蛀问 内充有压力为0.4~0.6MPa的sF。气体,要求年漏题的主要原因,改进了T艺流程,经生产验旺,取 气率小于1%,属于1玉力容器类金属零件。该焊接 得了令人满意的效果。现将工艺改进的措施和方 壳体由简体。支管简体焊装.封头和法兰等部分组 法介绍如F。 图1壳体零件结构简图 支管筒体焊装 2一简体卜法兰 4一支管简体焊装 电气制造 20。7年第8期Processing 2工艺分析 圆加箍装置或内部支撑装置并未使筒体产生塑性 该焊接壳体的外形尺寸一般为:长1000~ 形_叟而得到校圆,反而在支撑装置拆卸后,由P简 3000 000 mm、筒体直梧400~1mm、壳体厚度 体弹性变形的恢复,使得已加工的筒体翻边处坡 200 6~10mm、法兰直径400~l Film,丰j料一般n肢6个曲160mm的孔发半变形,从而在将支管 为5A02(CLF2)I坊锈铝或Q235一A碳素结构钢。罔筒体焊装与简体对焊时,产生焊缝不均匀,焊接后 1为该焊接壳体部件的一种典型结构,其材料均为 焊缝的收缩量不一致,焊缝质量不高,漏气率增 碳素结构钢Q235一A。该焊接壳体原来的加工工加,支管简体焊装歪斜等现象。以至于整个焊接壳 艺流程如图2所示。 体经精加上后,支管筒体焊装的法兰厚度不敢, 个别法兰尺寸超差,甚至于同·法兰不同部位的 主管简体 厚度相差达6mm之多。而且该变形极难校正,即 ’ 使能够校一也会影响简体的外观质量。可见,该简 焊接 扣支管简体焊装 \一 体原来的加工工艺肯定存在着某些缺陷,必须通 ^ t

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