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                高效精炼合成渣的研究与应用.pdf
                    
                      莱钢科技                2009年 6月 
                 高效精炼合成渣的研究与应用 
                        苗  峰  尚庆环  付  春  亓  红 
                                  (泰东公司 ) 
     摘  要 : 针对炼钢用精炼合成渣存在的问题 ,         通过优化设计合成渣配比,         设计采用高碱度 、 
     高 A l O 渣系 , 生产的合成渣成渣速度快 、炉渣碱度高 ,         具有良好的精炼效果 ;     先进的生产 
         2 3 
     技术 , 保证了合成渣成分粒度均匀 、性能稳定 ;          同时便于炼钢加入 ,      降低了工人劳动强度 , 
     改善了作业环境 。 
     关键词 :  精炼  合成渣  成渣速度  精炼效果 
                                                   # 
                                        最先在老区 45 钢的生产 中应用 ,       缩短了精炼时 
0 前言 
                                        间 , 钢水质量也得到了有效地改善 。自新区投产以 
   转炉冶炼终点炉渣的氧化性高 ,          通常炉渣 中      来 , 品种钢的产量 日益增加 ,     精炼工序负荷加大 , 
TFe 的含量可以达到 12 % ~18%左右 ,   尽管出钢过       于是将精炼合成渣提前加入钢包底部 ,          起到提前造 
程中采取挡渣塞和挡渣球等措施分别挡住一次渣和                  渣的目的 ,  有利于生产组织和各工序功能分配的优 
二次渣 ,  但出钢过程的旋流作用 ,      造成出钢末期转        化 , 但受成本的压力 ,    合成渣仅仅是石灰与萤石及 
炉渣卷入钢中。为尽量减少留钢 ,         高氧化性炉渣势        少量其他材料的简单配比,        作为炼钢生产中的一项 
必会随着钢流一起流入钢包 ,        成为钢水的污染源 。        重要辅助材料 ,    其使用效果的好坏直接影响钢水的 
精炼过程中主要是靠钢渣界面反应进一步脱除钢中                  质量 。主要问题有 : 
氧 、硫等杂质元素 ,    达到净化钢水的目的 ,      这种高         1) 合成渣配比不合理 ,    生产工艺落后 ,    容易 
氧化性炉渣本身氧势高 ,      要想脱除钢中氧必须先脱           造成合成渣各组分的偏析 ,       成分的不稳定造成使用 
除渣中氧 ,   同时出钢过程中采用的硅脱氧降低了炉              效果的不稳定 。 
渣的碱度 ,  低碱度的炉渣对于脱硫几乎没有作用 ,                  2) 合成渣易吸水 、易粉化 ,     降低了合成渣中 
势必造成精炼加入大量石灰造渣 ,         但单纯加入石灰        各组分的反应活性 。 
很难熔化 ,  通常加入萤石化渣 ,     这样不但增加了造             3) 合成渣需人工加入 ,    工人劳动强度大 ,     工 
渣时间 ,  同时大量萤石的加入给环境造成很大的污               作环境恶劣 。 
染 。                                         4) 合成渣不易熔化 ,   精炼时间长 ,    电耗高 。 
   采用出钢过程中加入合成炉渣的方法 ,           利用出        针对以上问题 ,    泰东公司主动调研合成渣的配 
钢过程中强大的动能和势能优势 ,          钢渣充分混合 ,      比和生产技术 ,    通过优化设计配比,      完善合成渣生 
不但能达到合成渣提前熔化的目的 ,          同时高碱度 、      产线 , 采用先进的制粉 、混匀和均质成型生产技 
低熔点的合成渣与钢水混合起到了渣洗精炼的作                   术 , 生产的合成渣成分和粒度均匀 、强度高 、无粉 
用 , 提高了钢水的纯净度 。精炼进站炉渣碱度高 ,              末 、不吸潮 、精炼效果显著 。对于炼钢工艺的
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