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莱钢焦化厂干熄焦工程年修经验探讨
孙万领黄玉宝穆允生
(莱芜钢铁股份有限公司焦化厂,山东莱芜271104)
1.概述
千熄焦技术是目前国内外冶金行业最先进的熄焦技术,它具有提高焦炭质量、改善环境、回收
投产,处理能力为140t/h,主体设备有提升机、干熄炉、锅炉、一次工艺除尘、二次工艺除尘、气
体循环系统、装入装置和排出装置,配套设备有红焦运输的电机车和焦罐车、锅炉供水辅助系统(除
盐水站、除氧给水泵、锅炉给水泵、除氧器等设备)、减温减压系统、干熄焦传送皮带及地面除尘站
等。
到2007年8月干熄焦已使用运行1年零8个月,按照干熄焦工艺规程和国内外生产经验要求干
熄炉必须每年进行一次系统停产年修,以消除设备缺陷,解决日常检修所不能处理的设备问题,恢
复设备性能,延长设备寿命,满足工艺运行要求,为稳定和提高干熄率提供良好的设备硬件条件。
为此,焦化厂子2007年8月对l#干熄焦进行了系统年修。检修后设备运行良好,达到了预期目的。
2.干熄焦年修内容
莱钢焦化厂1#干熄焦年修期间主要对干熄炉、锅炉进行彻底的检修处理。
2.1 干熄炉及一次除尘器耐火材料
主要检修项目:包括干熄炉预存段耐火材料磨损状况的检查、干熄炉炉口砖的检查、干熄炉斜
道及环形烟道耐火材料磨损情况的检查、干熄炉各测温孔磨损情况检查、冷却段耐火材料磨损状况
的检查、一次除尘器进口及出口膨胀节耐火材料的检查、一次除尘器耐火砖砌体及下部锥斗耐火浇
注料的检查和一次除尘器挡墙的检查、锅炉入口耐火材料检查等等。
通过检查发现以下几处耐火材料磨损比较严重:
2.1.1干熄炉斜道处部分砖缝间耐火材料脱落造成砖缝扩大。
冷却红焦后的循环气体在干熄炉斜道处汇集。经过长时间高温高流速循环气体的冲刷,斜道砖
缝间耐火泥脱落,造成耐火砖的变形移位,砖缝最大达到7cm。经过现场检查分析,重新砌筑斜道
难度非常大,可能造成上层耐火砖的坍塌。针对这种情况,我们才采取了向砖缝中重新填补耐火材
料的方法。如果采用原来的耐火材料火泥,可能短时间内又脱落。为了避免这种情况,需要一种耐
高温抗磨性更强的耐火材料。经过试验,高铝质浇注料的耐磨性更强。采用高铝浇注料对砖缝重新
填补的方法得到了五冶检修公司技术人员和厂耐火材料专家的认可。通过检修完成后近四个月的观
察,未发现斜道耐火砖脱落的现象,效果良好。图1为年修时斜道砖缝及部分修补后的效果图。
圈1斜遒砖缝盈部分任补后的效果图
2 1.2冷却段耐火材料磨损程度较大
37
此处磨损是焦炭长时间摩擦造成.属于整体表面磨损,平均磨损厚度为5公分,特别是26
层,磨损最为严重,对此处的耐火砖进行重新砌筑没有必要。沿耐火砖的表面制作模具.用As—l
浇注抖对高约5米的冷却段进行分5段灌注,由于浇注料凝固需24小时,所以此处旆工时间较长,
是施工关健路线。采用此方法可有效防止焦炭对耐火砖的进一步磨损。在生产过程中.没有发现浇
注料脱落现象。圈2为冷却段磨损示意圈。
口
④
图2 冷却段磨损示意图
2 1.3一次除尘器进n及出口膨胀节耐火材科脱落
经过检查发现,一次除尘器进13及出口膨胀缝里的高温石棉大部分脱落,出口处的耐火砖部分
脱落。对膨胀缝用高温石棉进行重新填塞,对脱落的耐火砖重新砌筑。通过运行情况来看,一次除
尘器进出13未发现异常高温点。图3为一次除尘器进口膨胀缝处恢复石棉后的情况。
田3一次除尘器进口膨胀缝处恢复石棉
2.1.4一放除尘罂下部锥斗耐火浇注料脱落
一次除尘器下锥斗耐火材料脱落,造成表面温度高。对其中一个耐火材料脱落严重,设备变形
严重的下锥斗进行了更换。所用耐火材料由原来的火泥改为浇注料。另一个耐火材料脱落较轻的下
锥斗.用原来的火泥进行填补。经过运行发现,更换为浇注料的下锥斗,耐火材料脱落很少,磨损
程度小.设备表面温度低。没有更换的下锥斗,耐火材料脱落严重,设备表面温度高。
2.I.5锅炉^口耐火材料检查
锅炉入口顶部耐火材料为拱形浇注。检修时发现,此处耐火材料脱落严重.其中用于加固耐火
材料用的铆固钉也有部分脱落。此处耐火材料位置较高,检修难度太。先对困高温变形的钢粱进行
更换,重新焊接不锈钢锚
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