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SNCR脱硝技术在300MWCFB锅炉上的应用
焦书震1 朱海2 刘学岗3
(1河北建投能源投资股份有限公司)
(2.秦皇岛秦热发电有限责任公司 3河北建设投资集团有限责任公司)
322 00
足《火电厂大气污染物排放标准》(GBl3—2011)对重点区域CFB氮氧化物排放限值(小于1mg/Nm3)
的要求,以期为国内众多CFB机组提供新的脱硝思路。
关键词: SNCR脱硝技术CFB锅炉应用
1.概述
秦皇岛秦热发电有限责任公司牟5机组(300MWCFB)于2012年底完成了以尿素为还原剂的SNCR
烟气脱硝装置改造工程,改造前NOX排放浓度约为240
运行期间,平均脱硝效率为73.43%,最大脱硝效率可达82.96%,NOX平均排放值54.5
mg/Nm3;2012
年12月1日通过了由河北省环境保护厅组织的环保验收;在CFB机组中采用SNCR脱硝技术所取得的
效果远远超过预期,CFB+SNCR设计综合脱硝效率85%,实测90%。
2.工程概况
2.1建设单位机组简介
锅炉出力1025t/h,为亚临界参数自然循环流化床汽包炉,该型锅炉整体呈左右对称H型布置,4台高温
旋风分离器布置在锅炉两侧,采用外置换热器控制床温及再热汽温。
2.2脱硝工艺选择
根据现场实际,CFB锅炉采用炉内脱硫,脱硫产物易导致SCR工艺所用催化剂钙化中毒,影响使
用寿命和脱硝效率;锅炉设计无预留增加脱硝装置反应器空间,现场条件无法满足SCR工艺布置要求;
锅炉燃用低热值高灰分燃料,尾部灰浓度远高于煤粉锅炉,会造成SCR反应器催化剂磨损严重、使用
寿命降低,将使运行费用增加较大;省煤器后烟温较煤粉炉低,设计310左右为SCR脱硝反应的温度
下限,不利于SCR反应器提高脱硝效率;由于催化剂的加入会将S02氧化为S03并与逃逸氨反应生成
硫酸氨和硫酸氢铵,易造成空预器积灰堵塞和腐蚀且系统阻力增加较大,影响机组运行安全。鉴于以上
因素,秦热公司不考虑采用SCR和SNCR+SCR联合脱硝工艺。
·196·
度窗”内;其次燃烧后烟气分四部分分别经过分离器,在分离器内剧烈混合且停留时间超过1.5秒,为
CFB锅炉出
SNCR工艺提供了天然的优良反应器;最后由于CFB燃烧技术是一种低NOX燃烧技术,
上脱硝效率,氨逃逸可低于10ppm。 ·
2.3SNCR系统工艺简介
秦热公司的SNCR系统是用尿素作为还原剂喷入旋风分离器内与NOX进行选择性反应,不用催化
的旋风分离器结构,为脱硝反应提供了强烈的混合场所,有助于烟气和喷入的还原剂均匀混合,并提供
了足够的反应时间。
作为还原剂的固体尿素,被溶解制备成质量浓度为50%的尿素溶液。尿素溶液经输送泵输送至稀释
模块前,与稀释水按一定比例混后,被稀释为适当浓度的尿素溶液,经过计量分配装置的精确计量分配
至每个喷枪,最后经喷枪喷入炉膛,进行脱硝反应。
其反应方程式为
NO+CO(NH2)2+1/202}2N2+C02+H20
SNCR脱硝系统采用模块化设计,主要由尿素溶液储存与制备系统、循环输送模块、稀释模块、计
量分配模块、喷射系统、自控系统所组成。
尿素储存及制各系统(两台机组共用一台溶解罐(
5500),总容积满足2台炉7天用量。
液。50%尿素溶液通过一用一备的耐腐蚀循环泵泵入两台尿素溶液储罐,运行中要保证尿素溶液温度不
低于结晶温度。
· 尿素溶液稀释和计量分配系统
储罐里的尿素溶液用两台高压头耐蚀多级离心泵(一用一备)通过管道输送至稀释装置。由凝泵出
入点的流速、烟温、NOx浓度等参数试验确定,在确保高脱硝效率的前提下尽可能的减少喷水量。
稀释比例和喷射量调整由控制系统来完成,溶液在混合器混合均匀后进入流量分配模块。
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