催化装置再生器烧焦效果探析及改进措施.pdfVIP

  • 20
  • 0
  • 约1.14万字
  • 约 10页
  • 2017-08-09 发布于安徽
  • 举报

催化装置再生器烧焦效果探析及改进措施.pdf

表2 l催反应再生系统关键操作参数 项 目 控制指标 项 目 控制指标 反应压力/MPa O.125 混合进料量/t.h。1 130 再生压力/MPa O.150 再生器总藏量/t 90 反应温度/℃ 515 反应器藏量/t 25 再生温度/℃ 690—695 主风自 图l I催反应-再生系统原则流程 2影响烧焦效果差的原因分析 2.1实际烧焦主风量的影响 I催再生器内风量主要包括两部分:由Av45主风机提供风量完全用于烧焦再生;由小主风机 提供的用于外取热器的提升、转向、流化风量。共1750Nm3/min,操作风量分布见表3。 表3主风分布情况 主风流量名称 流量/Nm3·min一1 主风流量名称 流量/Nm3·IIlin一1 ’ AV45主风机流量 l 350 转向风 12 小主风机 提升风 115 流化风 178 小主风并入再生器风量 95 总计 · l 750 由表3可知,实际主风量中用于外取热流化、转向、提升风量为205Nm3/min,在外取热器内, 由于盘管取热造成整个外取热处于相对低温状态,该部分风量在外取热器内的烧焦效果几乎可以 忽略不计;流化风返回稀相,可以不考虑烧焦作用,提升风虽然返回密相,但由于离料面太近,风量 Nm3/min,对于该风量下理 迅速通过床层,烧焦效果有限。这样实际用于烧焦的主风量将为1445 论最大烧焦量计算: C+02一C02 H+02叫H20 气密度1.29k∥m3,实际烧焦氧量为18207kg/h,计算完全再生下理论烧焦量为:烧氢量日形=304 138 kg/h;烧碳量C形=5007kg/h;总烧碳为5310kg/h。 可见:在不考虑外取热风量烧焦效果的情况下,实际主风量能满足完全再生的烧焦强度只有 完全再生的耗氧差异。由于实际烧焦风量不能满足烧焦需要,造成了烧焦强度偏低,再生定碳高。 2.2再生器床层稳定性差 对于稳定的床层,应该保持密相区内温度稳定,即床层内温度均一,I催床层分布情况见表4。 表4 I催密相床层温度分布 项 目 温度/℃ 项 目 温度/℃ 1216(密相) 670 673 .1222(燃烧油喷嘴)704707 1217(密相) 690 粥 -1223(燃烧油喷嘴) 689 6∞ 510 512 1218(密相) 12114(外取热器返回) 眨19(密相) 656 653 分布管下温度292 297 122l(燃烧油喷嘴) 706 709 37℃,这说明在床层中存在严重的短流、偏流现象。证明目前I催的工况中床层的稳定性较差,而 造成这种现象的一般原因在于:分布器压降不够,不能稳定支撑床层;待生催化剂不能均匀分布,部

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档