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第十二届全国染料与染色学术研讨会暨信息发布会论文集
多效合一低温助剂在纱线染色前处理中的应用
陈玉梅潘渊渊葛爱萍顾春华
(金陵纺织有限公司,张家港215631)
摘要:在前处理过程中采用多效合一低温助剜代替现在的烧碱、双氧水、精练剡、螯舍荆,氧漂稳定剂,
既可节约生产成本又减轻了操作工人的劳动强度。实验表明用多效合一低温助弃】有良好的毛效,强力、
匀染性,缩水率,提高了大货生产的质量. .
关键词:多效合一低温助荆;毛效;强力
棉织物在染色前需除掉蜡质、色素及棉仔壳等杂质,因此传统的棉织物前处理过程均包括煮练、
漂白等工序。传统前处理采用烧碱、双氧水、精练剂、螯合剂、氧漂稳定剂多种助剂,而且还需
要在1IOC条件下处理。在使用过程中存在着操作工劳动强度大、操作复杂、易产生缸差,前处
理效果不稳,能源消耗大等问题“。。此外在特殊品种竹纤维使用过程中存在着强力损伤大、棉氨
纶弹性受损等弊端,严重影响了产品品质。近年来,世界各地特别是欧美地区纷纷展开了对多功
能前处理助剂的研究,以求稳定生产中的工艺条件,防止操作中多种前处理助剂加入时的漏加、
错加及用量组合不合理等人为因素对生产造成的不利影响。同时还可以减轻工人的劳动强度,提
高劳动保护,并节约生产成本比。。本文详细探讨了多效合一低温型前处理助剂在纯棉常规品种以
及竹纤维和棉氨纶特殊品种上的应用。
1实验
1.1实验材料
材料:40C8、328R、50C8+40D、40C8+40D、32C5+401)。
助剂:多效合一前处理助剂(江门高奇化工有限公司)。
1.2实验方法
1.2.1前处理工艺
85℃×60min
理
1.2.2毛效的测试
将150mL浓度为0.1%的翠蓝溶液倒入2000mL的量杯里,将前处理后的纱线系在移液管上,
使纱线浸入染液lcm,30分钟后测染液上升高度。
1.2.3纱线强力测试
每个样测10次取平均值。
1.2.4撕破强力的测试
根据ASTMI)的测试方法,在撅破强力仪上进行测试。
1.2.5缩水率的测试
根据AATCCTMl22的测试方法,将样品制成规定大小进行测试。
2结果与讨论
2.1毛效结果
按照1。2.2中的测试方法,测得纱线毛效结果如表1所示。
.301·
第十二届全国染料与染色学术研讨会暨信息发布会论文集
表1纱线毛效结果
纱线的毛细管效应值是衡量织物精练效果的一个重要指标。毛效越高,其润湿性就越好,表明精
练去杂效果越佳。由表l可见,采用低温型多效合一助剂处理后,纱线的毛效均在10cm以上,说
明除杂效果能满足后道染色要求。
2.2纱线强力结果
按照1.2.3中的测试方法,测得纱线强力结果如表2所示。
表2纱线强力结果
由表2可见,采用低温型多效合一前处理助剂处理后,棉纱的强力提高。棉氨纶和竹纤维的
强力损伤都低于10%,而传统助剂一般都在15%以上,这是由于烧碱在高温条件下容易使得双氧水
对棉纤维发生氧化反应,生成氧化纤维素造成强力损伤。而低温少碱,可减少竹纤维在前处理过
程中的微纤化以及棉氨纶的弹力受损问题旧3。
2.3染色效果
用多效合一低温助剂漂白的纱染色后的效果如表3所示。
表3染色效果 一
由表3所见,用多效合一低温助剂漂白后的纱,染翠蓝、艳蓝、大灰、浅紫、深卡等敏感色
都取得了较好的匀染效果,无色花起圈现象发生,说明前处理效果均匀满足大批量生产的要求。
2.4撕破强力结果
按照1.2.4中撕破强力的测试方法,测得40C5+40D的染色样织成布的撕破强力都为2.4LBS,
50C8+40D纬向撕破强力为2.7LBS(标准值为2LBS),撕破强力达标满足要求。
2.5缩水率结果
按照1.2.5中缩水率的测试方法,测得的棉氨纶40C8+40D染色样织成布的缩水率为3%,缩水
率达标。
3结论
(1)多效合一低温助剂适合纯棉、棉氨纶、竹纤维等多种纤维纱线的前处理,毛效、强力、
以及成布的撕破强力均达标。
(2)跟传统前处理助
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