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第十二届全国染料与染色学术研讨会暨信息发布会论文集
低温精练剂在棉/毛混纺纱线染色前处理中的应用
陈玉梅潘渊渊葛爱萍顾春华
(金陵纺织有限公司,张家港215631)
摘要:本文探讨了低温精练剂对毛/棉混纺纱处理后,毛效、纱线强力、染色色牢度、含毛量,毛羽指数的
影响。实验结果表明:低温工艺处理后,毛效、染色色牢度能达到生产加工要求,纱线强力.毛羽指数、
含毛量都优于传统工艺.
关键词:低温精练荆;毛/棉混纺纱;毛羽指数
棉/毛混纺纱兼有羊毛丰满的手感和回弹性,以及棉的吸湿性和穿着舒适性,是一类很有市场前
景的新型纺织原料。用它做成的面料制成的服装手感柔软、质地挺括、风格独特,受到消费者的普
遍欢迎。但在染色前处理中,传统的毛/棉纱线煮漂采用高温烧碱,容易使羊毛发生损伤,导致纱
线强力损伤大、生产效率低、织造后整理等后道工序无法进行,为了降低毛棉纱的强力损伤、提高
生产效率、易于织造,使用低温精练剂,采用新型工艺对毛/棉纱进行前处理。
1实验
1.1实验材料
3cw、40℃j】|『、508傩(80/20)。
材料:毛/棉混纺纱32
助剂:低温精练剂、螯合剂、双氧水(高奇化工有限公司)。
1.2实验方法
(1)前处理工艺:低温精练剂59/L,整合剂lg/L,双氧水39/L,85℃×60分钟。
g/L,
室温溶解;升高到45℃,加入1/3量纯碱;升高到60℃,加入剩余纯碱保温30分钟;加酸皂洗后
处理。
在移液管上,使纱线浸入染液lain,30分钟后测染液上升高度。
单纱强力机上测试,每个样测20次取平均值。 ·
(5)耐洗牢度和耐摩擦牢度:按GB/T3921.卜1997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度:试验l》和
GB/T
YB571B型摩擦牢度仪上测定耐洗牢度和耐摩擦牢度。
(6)含毛量测试:采用溶解烘干法测定毛/棉混纺纱中毛的含量,每个样平行测定三次取平均值。
(7)纱线毛羽测试:在YGl72A纱线毛羽测试仪上进行测试。
2实验结果及分析
2.1毛效结果
按照1.2.3中的测试方法,狈4得纱线毛效结果如表1所示。
表1纱线毛效结果
纱支 毛效/cm
325CW 12
405CW lO。5
505CW ll
一般纱线前处理要求毛效高于8cm,由表1可以看出,此种低温精练剂处理后的纱线毛效能够满
足染色要求。
-299.
第十二届全国染料与染色学术研讨会暨信息发布会论文集
2.2纱线强力结果
按照1.2.4中的测试方法,测得纱线强力结果如表2所示。
表2纱线强力结果
由表2可知,采用低温精练剂处理毛/棉纱,对强力损伤较小。这是因为低温精练剂碱性以及
处理温度都比传统助剂低,降低了羊毛成分的损伤。
2.3耐洗牢度和耐摩擦牢度
按照1.2.5中耐洗牢度和耐摩擦牢度的测试方法,测得的色纱牢度如表3所示。
表3纱线耐洗牢度和耐摩擦牢度
由表3可以看出染色产品的耐洗色牢度、耐摩擦色牢度达到了国家标准。国家标准为:耐洗色
牢度(变/沾)3/3;耐摩擦色牢度(干/湿)2-3/2-3。
2.4含毛量测试结果
根据1.2.6中含毛量的测试方法测得原纱和前处理后的纱含毛量如表4所示。
‘
表4含毛量测试结果
由表4可见,前处理后毛含量降低均低于1%,比传统高温高碱处理要低。这是由于传统的毛/
棉纱用精练剂含烧碱且在高温条件下处理,而羊毛不耐高温高碱,所以发生了水解的缘故。
2.5纱线毛羽测试结果
按照1.2.7纱线毛羽测试方法,用传统和低温方法处理的纱线染色后所测得的毛羽指数如表5
所示。
表5纱线毛羽指数
由表5可以看出,低温前处理方法测得的毛羽低于原纱,说明此种方法有助于获
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