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14 大 化 科 技 2008伍
我公司联碱氯化铵系统设备工艺技术改进综述
张惠群 王会成 董 君
(大连化工股份有限公司)
摘要 本文介绍公司1975~2008年联碱Ⅱ过程氯化铵结晶工序的设备和工艺技术改进情况,
主要比较详细介绍生产流程、规模、产品质量一 品种、设备、工艺的改进概况,简述技术改
进措施与效果,新建 600ktia生产装置情况,提出几点改进建议。
关键词 氰化铵,生产规模,设备,技术改进
1 前言 2008年生产过程的技术改进项 目和效果,
做为氯化铵工序技术改进的总结。
我公司是首家联碱法生产装置于 1964
年投产,并且是首家实现联碱生产装置规模 2 氯化铵工序生产规模、产 品
化的生产厂。1975年至今 已有三 十多年, 系列、工艺流程的改进情况
其氯化铵结晶工序的设备与工艺流程不断的
改进和完善,其产品产量、质量不断提高和 氯化铵工序 1975~2006年的生产规模、
产品深加工的品种系列化,取得了显著的经 产品系列、工艺流程的改进与发展情况,按
济和社会效益,本文比较详细叙述 1975~ 时间顺序排列见表 1:
表 1 生产装置规模、产品系列、工艺流程改进与发展情况
原标准按照NaC1≤3% (新标准 Na计 1.4
3 质量改进情况
≤%)合格品的标准生产,其产品分为湿铵
1975~1983年农业氯化铵产品执行国 和干铵,当时生产的产品质量经常出盐高铵
家标准 (GB2946—92)要求 的指标,产品 不合格品的次品率较高,同时产品经常出现
第4期 大 化 科 技 15
结块和硬度大的问题。1983年结晶二套系 1975~2008年,我公司氯化铵系统设备
统全部改为逆料生产流程,消除了盐高铵次 与工艺术改进方面,主要是不断采用新技术、
品,1984年实现全面出干铵,同时进行添 新材料、先进设备、安全运行稳定、使用寿命
加防结块剂试验和应用,其产品质量先后执 长的节能型的设备。在操作控制手段、节能
行 国标 1992NaCl≤2.5% (Na计 0.8 降耗、提高质量等方面,取得了很多成果。
≤%),一等品和NaCl≤2.0%,我们按照 4.1 结晶器及附属设备改进情况
(Na计0.8≤%)优等品的标准生产,工业 结晶器是控制产品质量和产量的主体设
氯化铵产品公司内控优等品合格率 85%以 备,颗粒氯化铵是市场需求的发展方向。农
上,工业与农业氯化铵产品 1984年获部优 业氯化铵要求控制盐分低及结晶粒度大的产
奖,1989又获国家产品质量银奖。 品。工业氯化铵 由于结晶粒度大,包含母液
多,容易出不合格品,而用户则需求是均匀
4 氯化铵系统设备和工艺主要
结晶粒度小的产品。结晶器及附属设备改进
改进各项措施 情况见表 2:
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