低温变换催化剂氯中毒解决方案探讨.pdfVIP

低温变换催化剂氯中毒解决方案探讨.pdf

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低温变换催化剂氯中毒解决方案的探讨 董志勇.蔺静 (锦西天然气化工有限责任公司,辽宁葫芦岛125001) 摘要:介绍低温变换催化剂氯中毒的情况和原因,分析论证几种保护低温变换催化剂的技术方案,最终选定 在低温变换炉前增加1台脱氯罐的方案.并进一步介绍此方案的技术特征。 关键词:低温变换催化剂氯中毒脱氯 在合成氨装置中.通过变换反应将原料气中 系低温变换催化剂.热稳定性较好,氧化铜含量较 的CO转化为CO,,变换反应在高温变换炉、低温高,载体A120,既能阻抑Cu微晶烧结,也能阻抑 变换炉中进行.其中低温变换炉可将原料气中的 znO微晶烧结.稳定了催化剂内部结构.使其能在 C0含量控制在0.37%以下。锦西天然气化工有限少毒的正常工艺条件下高活性、长周期运转。 责任公司(简称锦天化)低温变换催化剂为铜系催 使用该催化剂5个月后.发现阻力上升0.叭 化剂。长期以来.低温变换催化剂平均使用寿命只 MPa,6个月后低温变换催化剂阻力0.04MPa;7个 有1个检修周期,有时低温变换催化剂失活,不得 月后,阻力上升较快,由0.04MPa上升至0.2MPa, 不为更换低温变换催化剂提前检修.低温变换催 不得不稍开低温变换炉旁路阀门.以降低低温变 化剂的问题使锦天化无法实现合成氨装置二年一 换炉的阻力降.低温变换出口在线分析仪显示CO 修或三年二修。成为装置连续长期运行的瓶颈。铜 含量(摩尔分数)由0.22%上升至0.81%,被迫停车 系催化剂价格贵.每吨约7万元.每炉催化剂随堆 抢修。在这次抢修抽吸过程中.氮气环境下打开低 密度不同,重量有所区别.总量约70吨。铜系催化 温变换炉上人孔。发现催化剂下降600mm.同比其 剂在大型合成氨装置中的正常使用寿命为4~6a. 他几炉低温变换催化剂,下降高度异常:上部瓷球 而锦天化低温变换催化剂使用寿命短.不仅成为 抽出后,发现催化剂变为砖红色,上部300mm呈 生产瓶颈。还造成大额的经济损失。 粉末状,300mm以下粒状,又抽吸600mm,催化剂 经过与兄弟厂家同类型装置、工作环境的比 呈板块状、比较坚硬且表层有闪亮结晶物,遇空气 对,最后确定锦天化低温变换催化剂使用寿命短 氧化后破裂。 的根本原因是:锦天化毗邻的化工厂偶尔(间断) 氯中毒导致低温变换催化剂间隔体变质.催 会有氯气释放.少量氯气和氯化氢气伴随空气进 化剂结构遭到破坏.铜微晶粒迅速长大.催化活性 入原料气系统从而被带人低温变换炉中.而少量 锐减。同时.由于位于低温变换炉进口的锅炉给水 卤族元素即可使低温变换催化剂失活.定量分析 预热器泄漏水的浸泡.导致中毒的催化剂进一步 表明,低温变换催化剂的氯含量(质量分数)达到 粉化.催化剂粉随着工艺气下移.堵塞下部完好的 0.025%,活性将降低25%.甚至更多。 催化剂的孔隙.进而引起完好的催化剂铜微晶逐 渐长大。 l技术方案论证 结论:催化剂C18一SL抗毒性较差.不适合在 为保护低温变换催化剂.采用了多种技术方 收稿日期:2013一05—14。 案,下面逐一展开分析论证。 作者简介:董志勇,男,1971年1月出生,主任,大专学历,辽宁 1.1单一型铜锌铝系催化剂的使用 _T业大学化学工程应用专业毕业,现在锦西天然气化工有限责任 采用C18一SL催化剂.该催化剂为Cu—Zn—Al 公司工作。联系电话:0429—2907390。 196

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