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第十三届全国大高炉炼铁学术年会论文集
含镁球团矿初步试验研究
杨金保朱辛州 刘福来饶林刘长江
(首钢球团厂)
摘要在球团矿中加入镁质添加剂,提高MgO的含量,有利于改善球团矿冶金性能。文章主要论述在首钢球
团厂现有生产工艺条件下,借鉴国内外含镁球团矿研究和生产实践,通过配加镁质添加剂球团试验,探索含镁
球团生产可行性。
关键字氧化球团镁质添加剂冶金性能
1前言
近年来,我国球团工业得到了很大发展,球团产量突飞猛进,给高炉的炉料结构带来了重大
变化,但目前我国的球团矿仍以酸性球团为主,酸性球团虽然具有品位高、粒度均匀、强度大等
优点,但是也存在着还原膨胀率高、还原粉化指数差等冶金性能差的问题,这制约了高炉入炉球
团比重的提高。
国内外大量的生产实践和试验研究表明,提高球团矿中MgO的含量,可以极大的改善球团矿
的冶金性能。与酸性球团矿相比,含镁球团矿具有还原度高、软化起始温度高、软熔区间窄、膨
胀率低等优点。鉴于含镁球团矿所具有的诸多优势,因此实现含镁球团矿的工业生产对我国钢铁
工业的发展具有重大意义。
为了摸索含镁球团在首钢球团厂现有生产条件下的各项性能,首钢球团厂于2011年年底通
过在原料中配加镁质添加剂对含镁球团进行了初步的试验研究。
2研究方法
2.1原料准备
试验原料为首钢矿业公司水厂磁铁精矿粉、首钢球团厂自产钠化膨润土和镁质添加剂。原料
指标如下表l至表4所示:
表1水厂磁铁精矿粉成分
表2自产钠化膨润土性能指标
第十三届全国大高炉炼铁学术年会论文集
从上表中各项指标可以看出,精矿粉粒度达到了80%以上,基本满足造球的需要,膨润土各
项指标均较好。
2.2原料配比
造球所用精矿粉为水厂磁铁精矿粉,外配一定比例自产钠化膨润土及镁质添加剂。配加比例
如表5所示
表5 配比方案
2.3造球方法
生球的制备是在中1000X150mm圆盘造球机上进行,造球盘转速17rpm。
为模拟生产实际情况,造球过程分为母球形成、母球长大、生球紧密3个阶段。首先按配比
将精矿粉和添加剂混合均匀,然后加入转动的球盘内加水形成母球,继续加水添料,使母球迅速
长大至合格粒度,再经过2—3min的滚动紧密后,用小铲将生球取出。筛选出10—16mm粒度的生
球,测定落下强度和抗压强度指标,取一部分生球做爆裂试验,剩余生球进行焙烧试验。
2.4焙烧、冷却方法
mm
用直径8mJn的白钢棒焊成长、宽、高均为150mm的篮子,间隙小于5mm,将造好的10—16
生球装入篮子,然后从首钢球团厂一系列链篦机机尾将篮子埋入篦床上,经过链篦机、回转窑、
环冷机进行热工系统的焙烧、冷却后,从环冷机下料口取出,进行抗压强度和理化检验分析。
焙烧过程热工制度按照酸性球团的温度参数进行控制,不进行调整。
2.5生球爆裂试验方法
生球爆裂试验在首钢矿业公司实验室进行。从10—16mm合格生球里取出30个球,装入爆
裂篮,待焙烧炉温度升高至设定温度时,将爆裂篮放入焙烧炉。每组生球分别测试三次爆裂温
度,设定温度分别为350。C、400。C、450℃。干燥6分钟后,迅速将生球取出,观察生球的爆
裂情况。
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第十三届全国大高炉炼铁学术年会论文集
3试验结果
3.1造球试验结果
表6生球质量情况
从表5、表6数据可以看出,配加l%膨润土和2.56%镁质添加剂时,生球的落下强度已经
超过配加1.50,/o膨润土时。随着镁质添加剂配加量的增加,生球质量随之继续提高。
3.2生球爆裂试验结果
表7 生球爆裂情况
从表7可看出,所有配比的生球分别在350。C、400。C、450。C的温度下,均无爆裂情况发生,
添加和未添加镁质添加剂的
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