掺烧非设计煤种+优化燃烧调节方式提高炉效的方法与研究.pdfVIP

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  • 2015-07-22 发布于安徽
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掺烧非设计煤种+优化燃烧调节方式提高炉效的方法与研究.pdf

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全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十一届年会论文集 锅炉 掺烧非设计煤种优化燃烧调节方式 提高炉效的方法研究 于景旭姚恩 王宝贵李国军 (国电双辽发有限公司 吉林双辽136400) 【摘 要】燃料成本是火力发电厂发电成本中所占比例最大的一项,由于各方面因素影响,近年来锅炉设计 煤种供应量份额逐年下降,随着电煤供需紧张形势加剧,煤炭价格不断攀升,给火电厂带来了很大的压力,为了保 证电煤供应,降低发电成本,公司采用掺烧经济煤种,随着掺烧比例不断增加,则出现了运行参数偏离设计值、锅 炉效率大幅度降低的现象。本文着重介绍了通过优化锅炉运行燃烧方式调整、实施制粉系统综合治理、探索掺烧经 济煤种最佳比例等有效方法,达到了改善机组运行参数、提高锅炉效率、降低发电成本的目的。 【关键词】掺烧非设计煤种提高炉效方法 1概述 燃料成本在火力发电厂发电成本中所占比例60%以上,控制燃料成本是降低发电成本的重要的 措施手段。双辽公司四台300MW机组原设计煤种为霍林河褐煤,由于近年来原煤价格的大幅攀升, 发电燃煤供应紧张,燃料成本不断增加,使发电厂的效益大幅度缩水,掺烧褐煤电厂也逐年增多, 导致矿方供应双辽公司锅炉燃烧设计煤种褐煤份额由原来85%逐年下降至15%。为了解决设计煤种供 应量骤降问题,保证发电用煤供应,有效降低发电成本,提高公司的经济效益,公司决定进行非设 计煤种的掺烧工作,积极探索逐渐加大非设计煤种掺烧比例,彻底解决掺烧非设计煤种出现的各种 技术难题。 2运行中出现的问题 随着掺烧非设计煤种的份额增多,公司发电用煤紧张形势得到缓解,燃料成本得到了有效控制, 但在掺烧非设计煤种期间,出现了锅炉飞灰、大渣可燃物含量升高、燃烧效率大幅下降,过、再热 汽温偏高,减温水量偏大,堵灰、结焦现象明显增加除灰系统运行不稳定等问题。在相同的配风方 式和均粉挡板开度的情况下,锅炉效率由燃烧设计煤种时的90.35%,锅炉效率下降至88.5%;飞灰 可燃物含量由0.65%升至1.23%;大渣可燃物含量由9.05%至16.0%;掺烧经济煤种后,飞灰可燃物 含量。大渣可燃物含量升,对机组的安全稳定经济运行构成了很大的威胁。 3主要原因分析 153 全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十一届年会论文集 锅炉 制造的亚临界压力一次中间再热自然循环锅筒炉。采用单炉膛、燃烧器六角布置,切向燃烧;燃烧 器采用大风箱结构,每个风箱有二次风喷嘴11个,其中上端部二次风喷嘴2个,下端部二次风喷嘴 一个,其余为中二次风喷嘴,一次风喷嘴3个,每个一次风喷嘴中布置有“十”字状的中心风。制 粉系统采用风扇磨煤直吹式系统,炉前原煤由原煤斗经给煤机进入落煤管,然后与热烟气、冷风、 热风组成的三介质干燥剂一起进入磨煤机,设计煤种为霍林河褐煤。在燃用霍林河煤时各磨煤机均 粉挡板开度为上层60%,中层60%,下层100%,二次风采用正塔形配风。 3.1针对掺烧经济煤种后出现锅炉效率大幅下降的情况,首先针对乌拉盖煤的煤质情况进行分析, 详见附表1. 附表1霍林河、乌拉盖煤煤质比较表 通过比较可以发现两种煤在热值、挥发份上基本区别不大,乌拉盖煤灰分小,水分大,煤粉相 对不易被干燥,自身重量变大。 3.2通过运行中的不断观察和总结,发现飞灰、大渣中碳黑含量较多,而且碳黑的颗粒度较大,经 过不断的调整和试验后,发现造成锅炉效率下降的主要原因有: 3.2.1一次风煤粉浓度的原因 下一次风均粉挡板全开导致下层一次风管内煤粉浓度偏高,使煤粉在炉膛内未完全燃烧便落入 冷灰斗内,造成大渣可燃物含量偏高。 附表2一次风煤粉浓度测试表 3.2.2煤粉细度和煤粉均匀度的原因 通过对飞灰、大渣取样分析,发现飞灰、大渣中可燃物含量偏高,且碳黑颗粒度偏大,初步分 析是由于煤粉的细度或均匀度不合格造成的。 通过对各台磨煤机煤粉细度和煤粉均匀度的进行测试,发现煤粉细度基本在合格范围内,但煤 粉均匀度严重超标,这就造成煤粉中颗粒度大的煤粉

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