加大技术创新力度探索设备节排技改措施.pdfVIP

加大技术创新力度探索设备节排技改措施.pdf

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1.3项目结论 1)效果: (1)、节约成本污水和节省100万/年; X 24×365×0.36=50万/年。 (2)、节省燃料费0.660×0.035 (3)、小型化蒸汽发生系统的燃料每年燃烧天然气可节约燃料费610万/年。 (4)、采用新型保温措施节省燃料费83万/年。 X365×0.36=50[万/年。 2)节省燃料费0.660×o.035×24 3)使用平台污水作为系统供水,采用天然气作为燃料,采用新型保温技术进行外表散热节能,采用节能段进行燃料节省, 对公司再次购置大型设备时具有指导作用。 4)减少外表散热损失。小型化蒸汽发生器系统筒体受热管束采用螺旋缠绕式结构,它将内部的对流管束包裹在内,这样 烟气的对流换热对发生器筒体部位传输的热量就很少,同时锅炉筒体采用环空注空气+外部保温层工艺,使表面传热系数大幅 降低,有效地减少蒸汽发生器散热损失,表面温度可降低到30℃。散热损失可以由陆地油田蒸汽发生系统的5%(通常情况)降 X 计算,可节省燃料费0.660×0.0424×30×0.36=6.84万/井次。 2优秀节能减排项目管理--QHD32-6氮气泡沫调驱900方氮气设备柴油机改电动机改造 2.1项目简介(背景) 为响应国家低碳排放和总公司的节能减排、绿色海洋的号召,采技服增产作业公司对900方氮气设备进行了柴油机改电动机 的先导性试验,并在QHD326油田氮气泡沫调驱作业项目中进行平台现场验证。作业结果表明,改造相当成功。一次作业取得 了节约200万元燃油的可喜成绩。同时设备实现零排放。从短期和长期来看,经济效益和和会效益是相当可观的;为公司将来购 买设备时,在动力选择方面提供了实践依据。改造后的设备在以后的平台作业中,在平台电量满足的情况下,设备只要开机作 业,每天都会有上万多元的成本节约下来,长期的经济效益是不可估量的。 2.2项目工艺 为了节约能源,减少废弃物的排放,增产作业分公司在购买氮气泡沫设备时,特要求厂家将原有柴油驱动设备改造为电力 驱动设备(电驱设备可大大节约柴油的用量,并减少了废弃物的排放)。 量120L/h,作业工期为1 用平台的剩余发电量就可满足作业,大大节省了能源,并减少了废弃物的排放。 (电驱设备图片) 829 2.3项目结论 1)在项目实旌前设备主要以柴油和辅助电源为动力,整套设备柴油机日耗油量为3.7吨,日耗电量为1200度,柴油机对空气 围及上空污染严重。氮气设备技术改造主要是把设备原来用动力装置.柴油机改换成电动机,使用平台透平发电机的富裕电量, 同时加挂变频器,提高电动机功率因数,提高电动机有功功率,减少无功功率损耗,进一步减少能源消耗。项目改造后使用平 台电源富裕功率作为氮气设备电动机动力,设备动力供应简单、单一,同时氮气设备本身对空排放下降为零排放1 KW.H);改造后节省20780.1元/天; 氮气设备用柴油机作动力排放的污染物 1二氧化硫排放量=o.4%X527.4306吨=2.11吨 2.Nox排放量=o.0628×527.4306吨--33.12吨 3.烟尘排放量=0.0015×527.4306吨=o.79吨 X 4.废气排放量=o.3949104米3,吨X527.4306吨=2082823米3 改造后排放量为零1 3)通过QHD氮气泡沫调驱作业,验证了当初900方氮气设备柴油机改电动机的思路的正确,经济效益相当明显,由于设备 实现零排放,社会效益更是显著,为将来公司购买设备在动力选择方面,根据海上平台的具体情况,提供了一个良好的思路, 对公司再次购置大型设备时具有指导作用 采技服增产公司节能减排特色工作情况说明 1.开展海上作业设备的节能减排措施,减少腐蚀程度,提高设备消耗率。 2.氮气泡沫油改电项目是分公司十一五期间的优秀节能减排项目。2011年氮气泡沫调驱作业共开展llo天,为甲方节约成本 228万余元。 焉 节约成本6万余元。

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