循环流化床锅炉掺烧煤泥后二氧化硫排放的有效控制途径.pdfVIP

循环流化床锅炉掺烧煤泥后二氧化硫排放的有效控制途径.pdf

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循环流化床锅炉掺烧煤泥后二氧化硫排放的有效控制途径.pdf

第11卷第2期 沈阳工程学院学报(自然科学版) Vol.11 No.2 2015年4 月 Journal of Shenyang Institute of Engineering(Natural Science ) Apr. 2015 DOI :10. 13888/ j. cnki. jsie (ns ). 2015. 02. 008 循环流化床锅炉掺烧煤泥后二氧化硫 排放的有效控制途径 张 新,赵文涛,王德龙 (淮南矿业集团电力有限责任公司潘三电厂发电部,安徽淮南232096) 摘 要:循环流化床锅炉对燃料的要求不高,可通过掺烧发热量相对较低的煤泥来提高经济效益。针对在掺烧过程中 SO2 的产生以及排放控制的问题,改变了脱硫剂的投用方式,并做了不同情况下控制SO2 排放值的相关试验。试验结果 表明,经过改造后的脱硫剂投用系统能够有效地将SO2 排放值控制在规定范围以内。 关键词:循环流化床锅炉;SO2 排放;煤泥掺烧;脱硫剂投用方式 中图分类号:TK229.6 文献标识码:A 文章编号:1673-1603(2015)02-0128-03 循环流化床锅炉技术是一种高效、清洁、适应性广 给料机进入膏体泵,在活塞缸的推动下煤泥经过管道 的燃烧技术,近几年在我国有了长足的发展。其中,掺 输送至锅炉炉顶的给料器,最后进入炉内燃烧。 烧煤泥是循环流化床锅炉电厂资源综合利用的主要方 1)煤泥系统 式之一,大量的掺烧煤泥既能保护环境,又能降低燃料 2 台膏体泵对应1 台锅炉,单套泵送系统的最大 成本,提高电厂的经济效益。但是掺烧煤泥后, 出口压力为17 MPa ,额定输送量为25 t / h ,最大输送 SO2 的 排放控制工作更加艰巨了。 量为30 t / h 。 2)石灰石粉系统 1 设备概况 在炉前下部,布置有4个石灰石入口,通过此口可 潘三电厂安装的2 台DG440/ 13. 8- 8 型CFB 将粉状石灰石注入燃烧室,与燃烧过程中的 SO2 反 Ⅱ 锅炉是具有自主知识产权的第三代国产 135 ~ 150 应,除去SO2 。石灰石的流量可根据燃料量和锅炉尾 MW 等级的循环流化床锅炉。锅炉主要由1个膜式水 部SO2 量分析得出,并通过旋转给料机转速来进行调 节。石灰石粉由送粉压缩空气输送。 冷壁炉膛、2 台汽冷式旋风分离器和1个有汽冷包墙 3)石灰石颗粒系统 包覆的尾部竖井组成。在炉膛与尾部竖井之间布置有 在炉前仓上煤皮带处,加设 1套可以通过手动设 2 台汽冷式旋风分离器,其下部各布置1台“J ”阀回料 定掺加比例来自动进行的石灰石颗粒添加系统(见图 器。锅炉采用前墙给煤后墙滚筒冷渣器排渣。 1),石灰石将按要求以固定颗粒度与煤粉共同进入炉 电厂后期采用煤泥泵送系统将潘三矿选煤过程中 膛燃烧。 产生的煤泥送至锅炉内进行掺烧利用。选煤厂压滤 后,煤泥经转料皮带转运至煤泥棚,通过上料系统送至 2 SO 排放控制的途径

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