Φ8.0mm螺纹盘条提速的工艺的研究及应用实践.pdfVIP

Φ8.0mm螺纹盘条提速的工艺的研究及应用实践.pdf

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2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会 本次试轧了16条m6.0mm螺纹盘条,轧制过程顺利,无中间废、成品废。开轧温度平均为 980—1 000℃,人精轧温度控制在900一9lo℃,从表4可以看出,穿水压力控制在0.3MPa,吐丝 t/}l。 温度控制在1030℃以下,最高机时产量可以达到52 mm, 从表4、表5可以看出,成品尺寸和力学性能合格。平均内径5.808mm,平均纵肋0.652 MPa. 屈服强度和抗拉强度平均值分别为505MPa和671MPa,远超过标准要求值400MPa和540 符合国家标准要求。在抗震性能方面,从表4可以看出,速度较低时(50m/s、55m/s)未达到 ≤1.3的标准,而速度较高时,强屈比和都得到了保证。 4结束语 4.1成功经验 在中6.0r/iiio螺纹盘条试制过程中,该厂总结了m8.0mm螺纹盘条开发过程中存在的吐丝吐断 问题,分析了m6.0mm规格的螺纹钢在穿水段中的受力情况,对穿水压力、穿水段数进行了精心设计, 从而保证了试制无中问废、成品废。 在轧制速度设计方面,从50m/s逐渐升速,既保证了轧制顺行,又达到了提高机时产量和降低 工序附加成本的目的。 4.2应用开发 本次qb6.0mm螺纹盘条试制,采取了四个轧制速度方案,对于今后大批量生产提供了依据, 根据检验力学性能结果可以看出,方案四最适合大批量生产,而且由于其力学性能指标也满足抗震 性能,因此对于以后生产抗震螺纹钢也有较强的指导意义。 mm螺纹盘条提速的工艺研究及应用实践 巾8.0 赵又琴,王小燕 (武钢集团鄂钢公司务材总厂) 摘要本文主要介绍了对由8.0nllTt螺纹盘条提速所进45的--系列..Z.-v。-研究与改进,研究穿水管、导槽、缓冲箱内 孔的形状、尺寸、辊环孔型的字体对钢运行的影响,设计最佳方案以达到提速目的。 关键词提速;设备改造;穿水冷却控制 1前言 钢铁市场的寒冬依然在持续着,降本增效迫在眉睫,目前高线轧制小8.0规格光圆盘条时速度 达到72米/秒,机时产量88吨/小时,轧制同规格螺纹盘条时速度仅55米/秒,机时产量70吨/ 小时,还低于由6.5小规格生产水平,且该钢种加热时间与标准规定n,tl日7相比富余较多,产线装备 能力没有得到充分发挥,因此必须对设备进行适应性改造,以提高轧制速度,增加产能。 394 设计与改造 2存在的问题 轧制螺纹盘条过程中,当红钢高速通过精轧后穿水段时,横肋与穿水水流方向接近垂直,钢运 行阻力远大于光网钢筋,钢在缓冲箱方形孔内产生往复的撞击跳动,极易堆钢:螺纹辊环上刻字的 深度设计不合理,对辊环加T产生难度,尤其是在轧制过程中走钢极不顺畅,变形抗力大,金属流 动方向杂乱无序,字面经常产生剥落现象,未到换辊换孔周期就被迫提前更换,甚至直接导致废品 的产生。为了保证生产顺畅进行和成品质量达到要求,只能降低轧制速度。 3改进方案 高线主要从改造与红钢接触的设备如缓冲箱等,再到螺纹辊环表面字深的重新设计,结合穿水 段冷却的控制最终实现提速日标。 3.1与红钢接触设备的改造 将精轧区域缓冲箱由方形孑L改为圆形孔,降低由于方形孔带来的往复撞击,大大减少弹跳频率 和降低弹跳的高度。如图l所示: 改造前 改造后 圈1缓冲箱改造对比圈 3.2辊环孔型的字深 孑L型表层的字体深度经过多次试验改进,调整到了适应轧制的状态,无掉块现象。 3.3穿水控冷工艺 将穿水段设定由原来的随机固定改为连续的两段,缩短精轧出口至投入使用穿水段的距离,提 高穿水的运行稳定性,降低穿水运行阻力

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