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- 2015-08-03 发布于浙江
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实 习 论 文
外取热器管束变形和泄漏原因分析及措施
单 位:石化厂炼油一车间
导 师:何 涛
作 者:赵 军
日 期:2008-6-2
外取热器管束变形和泄漏原因分析及措施
赵军
(塔西南石化厂炼油一车间,新疆 泽普, 844804)
摘要:针对塔西南石化厂15万吨/年催化裂化装置中外取热器运转不良、发气量低、管束变形及泄漏等情况,介绍了结构、流程及运行状况,认为外取热器管束变形及泄漏是由于设计制造缺陷和操作上的原因,对此提出解决对策,以期延长外取热器使用寿命,降低装置能耗,确保装置安全生产。
关键词:催化裂化 外取热器 取热管束 变形 泄漏
1.引言
对于催化裂化装置而言,降低其能耗,重点是通过充分利用好产能和尽量减少耗能两方面的途径来实现。本文着重从产能方面来讲,由于外取热器是催化裂化装置主要的节能降耗主要设备之一,它的运行状况是否良好对降低装置的能耗起着很大的作用。塔西南石化厂15万吨/年催化裂化装置在2007年9月份发现外取热器管束焊缝拉裂、管壁磨损,管束变形及泄漏,水和蒸汽外漏造成外取热器内催化剂“和泥”现象,催化剂流化恶化,直至无法流化,被迫将外取热器切出系统停运。停工检修时打开斜管人孔,发现外取热器内、上/下斜管和气返线均被潮湿的催化剂堵死,取热管严重扭曲变形。通过水压实验发现一组取热管泄漏,采取补焊堵漏措施,检修后继续投入
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