埋地输油管道失效原因分析.pdfVIP

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金属学与金属工艺

维普资讯 第ll卷第6期 腐蚀科学与防护技术 v。.【1lN。.6 1999年 l1月 CORROSION SCIENCE AND PROTECTION TECHNOLOGY Nov.1999 埋地输油管道失 邓 民宪 张永 凯 (讧苏省嚣震工覆研究院南京210014) 毒墨垄、文平何斌 (江苏石油勘探局 插州 225261) 摘 要 对管道敷设现场勘壹、外观检查和金相、电镜检验及管道材质机械性能的综合分析认为 :管 道失效是由于点蚀造成管壁穿孔 输送介质一原油是造成管壁腐蚀穿孔 ,使其失技的主要原因}腐蚀 产物 中硫古丑偏高. 关键词 竺i!兰耋型 皂竺!塾 学科分娄号 TG172.9 l管道的自然状况 输油管道位于江苏石油勘撵局试采二厂,地处淮河人江水道和高邮湖交汇 日的卞东 ,扬家坝油田的卞 14 平台与扬 lO平台之间.管道施工工艺 :输油管为 133mm×5mm的焊接钢管-内穿一根 34mm×4.5mm 的焊接钢管为解堵管 ,输油管外部包有黄夹克保温.管道投产时间 :1994年.管道失效时问:I997年.管道工作 环境 : l33iTlm×smm 的大管辖油. 34mm×4.smm 的小管精送热水.名为解堵管.扬 l0平台为输油起 点 ,油温 80C,压力 0.6kPa.卞 l4平 台为输油终点.油温 4O℃.压 力 0.6kPa.管道埋探为地 面下 0.8m~ 因 一 I.0m.垒年地温最大温盖为 l8℃. 2管道的外观检查 解堵焊接钢管外壁上有分布大小不一的孔洞,间隔 3~9cm 不等 .平均间隔为 7cm,孔洞的中心几乎位 于同一条直线上.孔洞孔径最小 3舶m,最大 7舶m.扩展直径可选 8mm-根据懈堵焊接钢管外观情况分析 ,可 以判定:解堵管管壁上的孔洞是从外壁开始形成 ,逐步向内壁加深 ,直到穿透 .造成带有扩展面的管壁穿孔. 输油焊接钢管管壁上的孔洞形状为扁长受 .宽约 8mm,长 14mm,孔洞长轴方 向与管道轴向一致 ·外壁 6 £¨CI 孔洞周围未见扩展面.在制作材质试验分析的试件时.取 了一段 60cm长的输油钢管,沿管壁轴 向铣开 .发现 r、J 1 Z 内壁的孔洞周围有扩展面.根据埋地输油管道外观情况分析可以判定 :管壁上的孔洞是 由内壁开始形成,递渐 向外加探 .直到穿孔 . 曰 3金相与电镜微观观察 试样取 自 133mm×5uiu~_失效埋地输油钢管管壁穿孔部位.试样经预磨抛光后,甩4 硝酸酒精侵蚀 . 再用光学显微镜检查钢材的金相组织,见图 I.盒相组织为铁 素体+珠光体.多相组织 由里向外 .投有发现异 常现象.晶粒度为6.5级.说 明管道材质 良好. 试群在美国 IO00B扫描电境下 由里向外分析.发现晶界处严重腐蚀 .晶粒内有腐蚀坑 .见图 2、图3箭头 处.经能谱仪分析.在腐蚀处有硫元素. 收到韧稿 :】998·o5一O8,收到惨改稿 :19)8—09-10 维普资讯 374 腐蚀科学与防护技术 Fig 1Metallographic structure in the 4 alcohol Fig.2Metallographicstructure 1000X nitrate 由金相 与电镜试验结果分析可知 :金相组织属 低硪锕 ,管道材质 良好 ,失效方式为腐蚀失效.其腐蚀 过程首先 由晶界腐蚀 向晶 内腐蚀 发展 ,利用能谱倥 对晶界处的腐蚀产物进行分析 ,发现古硫量偏高 ,由 此

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