炉门升降液压回路故障分析与改进.pdfVIP

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金属学与金属工艺

2014年 10月 机床与液压 0ct.2014 第42卷 第2O期 MACHINETOOL I-I5(DRAULICS V01.42No.20 1)OI:10.3969/j.issn.1001—3881.2014.20.054 炉门升降液压回路故障分析与改进 李宇林 (中冶赛迪工程技术股份有限公司流体系统部,重庆401122) 摘要:对某厂加热炉炉门升降故障进行分析,提出和实施了液压回路改进方案,取得了良好效果。 关键词 :炉门升降故障;液压回路 ;停位冲击 ;改进 中图分类号:TG307 文献标识码:B 文章编号:1001—3881(2014)20—172—1 某热连轧厂板坯加热炉投产后,炉门下降速度不 达到2MPa时,平衡阀6预开启 ,当P。从2MPa逐 可调节并存在振动,炉门在下极限位停止时冲击很 渐增大至5MPa时,平衡阀6逐步开启直至完全打 大 ,经常造成软管爆裂漏油、炉门机构损坏 ,严重影 开。此时有杆腔卸压 ,液压油通过单向阀5流向换向 响生产。 阀2的P口,构成差动回路 ,升降缸活塞杆伸出,炉 1 原有液压回路动作分析 门下降。 炉门机构简图及原有升降液压 回路如图1所示, 2 故障原因分析 炉门通过链条与升降缸活塞杆相连,炉门上下极限 炉门上升时,升降缸拉动炉 门缩 回,回油侧 (停止)位由行程开关检测。 (无杆腔)由单向节流阀3进行节流调速,故其运动 过程较平稳。 炉门下降时,炉门拉动升降缸伸出,是典型的负 值负载,整个液压差动回路中没有速度调节元件,单 向节流阀3起单向阀功能。在炉门下降过程中,如系 统流量足够 ,无杆腔压力大于平衡阀6开启压力,下 降速度就只取决于阀和管路的通流能力;如系统流量 不足,可能会出现无杆腔失压导致平衡阀6关闭,然 后无杆腔建压,平衡阀又开启的情况,这时炉门会振 荡下行 ,严重影响设备和生产安全。 炉门下降到下极限位时,行程开关发讯,换向阀 2a/b失电,阀切换至中位 ,升降缸无杆腔迅速失压, 平衡阀6快速关闭,有杆腔油液由于负载拖动和惯性 作用引起活塞伸出而造成压力急剧上升,产生压力冲 击。另外,炉门为链条悬挂,在快速停止时炉门会上 下振荡,从而加剧破坏效果。 图1 炉门机构简图及原有升降液压回路 3 改进后液压回路 ’ 当换 向

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