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金属加工:冷加工
TeL
13·1t巨型零件上大孔的加工
重庆齿轮箱厂 (402260) 吴 飞
美 国罗宾斯地下工程设备公司为了支持重庆的 达到了极限位置,还要装上长度 600mm多 的刀杆 .
地铁建设 ,为重庆提供 了一套隧道掘进机。隧道掘 粗镗时还勉强可 以工作。粗镗到 4139.30mm后开始
进机相 当于一个非常大的钻头 (直径达 6310mm), 精镗。这时我们发现主轴和刀杆剧烈振动 ,镗 出的
可以一次性地在岩石中钻出隧道。 表面非常粗糙,镗削无法继续进行。我们认为这可
我厂负责掘进机 的一个重要零件 的制造任务。 能是主轴及孔 的位置太高造成 的。于是降低主轴 ,
该零件名叫撑靴 (见图1),重达 13.1t。它由Q345B 卧倒工件,以孔 4995mm的端面为定位基准安装工
钢板焊接而成,经退火和喷砂处理后 ,再进行切削 件。再试镗,仍然振动剧烈。这时才认识到振动 的
加工 原因是主轴及刀杆太长加上精镗时镗刀单边切削和
1 C 微量切削。但这些原因都是无法改变 的,除非外协
加工 。对于如此 巨大的工件 ,外协加工的运费和加
l 兰
异 12C 工费都是非常昂贵的。
技术人员和工人们一起进行 了认真讨论和研究,
f难
; I 、 + 十一:。 最后决定用钳工打磨 的方法加工出此孑L。此孔成 品
’ 1一
4l扭 \ 46. 尺寸为 4139.75mm,现 已粗镗至 4139.30ram,故孑L
I6
『●0一 \ 尸/ 的单边余量还有约0.22mm。用手工打磨的方法加工
1OO1 出此孔是完全可行的,只不过这对钳工的手艺和技
0/1、。 J C
0
+I 术水平要求相当高。此工作 由我厂钳工高级技师工
卜
会祥 同志带头完成。具体工艺过程如下:
善
(1)准备工作 先车磨一根空心的检验棒
昌l I1110
4139.75-I0。,05mmX1400mm。当孔接近成品尺寸时用
图 1 它插入孔 内检验孔的尺寸 ,指导打磨。
加工此工件的困难之一是镗系列大孔 (4995± (2)粗打磨 这时使用较粗粒度 的抛光砂轮。
0.15)mm时无定位 的精基准 ,只能以p面为粗基 砂轮以c0自传 (由气压驱动),同时
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