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- 2015-08-11 发布于河南
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常减压事故处理及预案.doc
常减压事故案例和事故处理
一、事故案例:
案例一:
时间:2000.1.5 事故性质:责任生产小事故
事故经过:
2000年元月5日操作工初某在预热P-110时,因该泵入口短节扫泵时仍有冷凝水,预热速度过快造成老化,引起泵不上量,迫使灭炉影响生产两小时。
事故原因:
泵入口工艺管线设计本身在缺陷。
操作工预热备泵时意识淡薄,没有进行分析,预热速度过快。
预防措施:
加强职工业务知识培训,制定预热流程和措施。
行工检修时割除短节盲肠。
案例二:
时间:2002年元月25日 事故性质:责任生产小事故
事故经过:2002年元月25日4:55常减压车间通知调度减一线补蜡油,5:05油品停注仪流程,由ZY—1002G向减压补油,5:15左右,车间主任田某发现蒸汽放空里出蜡油,随即安排操作工初某关P-201出口阀及注光阀,并对其它放空检查,相继出油,以致串满多消防线,放满装置明沟并经常渣去催化线中至催化。经清理常压明沟,装入袋子共三车运至净化站,催化站放出一大桶后见有很多油发放入分馏塔底,共计1.8吨左右。
事故原因:
在减一线补蜡油时,减一线至减顶跨线阀未关,串至P-201入口注汽线,并进入整个消防系统。
预防措施:
1、改动流程时必须经过操作工,班组长,车间三级复查,确认无误后方可进行下一步。
2、加强车间管理人员和操作工的思想教育,做到警钟常鸣。
案例三:
时间2004.2.
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