水冷壁上联箱至汽包联络管爆裂原因分析.pdfVIP

水冷壁上联箱至汽包联络管爆裂原因分析.pdf

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论文编号:DLHJ.200401813 水冷壁上联箱至汽包联络管爆裂原因分析 李宏强1,郑福民1,徐晶2。张国玲2 (1辽宁电力科学研究院,辽宁沈阳110006;2通辽发电厂,内蒙通辽028011) 累计运行ll万多小时。2003年10月17日水压试验时发现汽包南侧水冷壁上联箱至汽包南侧联络 X 管东数笫3排,上面第二个弯管爆裂。该管钢号为20钢,规格为15914ram,管内介质压力为 15.68MPa,温度320℃。本文分析了通辽发电厂1号炉水冷壁上联箱至汽包联络管爆裂原因,认为 该管材料内非金属夹杂物超标,带状组织严重导致韧性过低,且不圃度较大而导致在弯管外弧有较 大的附加应力。在内压波动造成的疲劳载荷作用下,弯管外弧处(应力最大位置)外表面的小缺陷 或组织内的非金属夹杂物等应力集中处多点萌生裂纹,并随着载荷的波动快速扩展。最终在本次水 压试验时裂纹扩展达到临界尺寸而发生爆裂。 关冀词:联络管;爆裂;原因;分析 1宏观形貌分析 m,裂El最宽处9mill。整 爆口宏观形貌见图一~图五,裂口沿弯管外弧纵向裂开长达1.24 个裂口平直,边缘无明显减薄,断口表面粗糙,呈脆性,无剪切唇。弯管最大外弧处有两处旧裂纹 纹前沿呈弧形,从形貌上看为多源低周疲劳裂纹。 图一爆口整体宏观形貌 图二原始裂纹(解剖前) 图三原始裂纹(解剖后) 图四原始裂纹局部放大 图五原始裂纹长度 2化学成份分析 对该管取样做化学成份分析,结果见表1o试验结果表明该管材料的化学成份除Mn含量稍高外 其它元素含量均符合GB3077-88要求。 表1 爆管材料的化学成份 化学成份 C Si Mn P S Cr Mo V Ni Cu 分析结果% O.17 0.23 0.70 0.0L0 0.0t7 0.1l 0Il 0.29 0.17 0.17 0.35 GB3077—88% ≤0.035≤0.035 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 0,24 0.37 0.65 3机械性能试验分析 沿该爆管爆口附近,取纵向拉伸试样、纵向冲击试样、横向冲击试样各三只,进行机械性能检 验。试验数据见表2,同标准对比可见其冲击韧性很低,延伸率及断面收缩率也低于标准要求。冲 击试样整个断IZI呈脆性,无剪切唇(见图六)。 表2爆管材料的力学性能 0 0 65 m 儿,2 d。 Ln o 2 b 九¨ 试样标号 m Ⅲ MPa MPa ·% % 横向 纵向 1 5.00 25.00 582 678 17.2 52.3 7.O 12。0 拉 2 5.00 25.00 579 673 18.8 51l 6.0 8.0 伸 3 5.00 25.00 595 鹪9 20.0 51.3 5.0 7.5 GB3077—88 245 410 25 55 274 352 图六冲击试样断口(上组为横向冲击试样,下组为纵向冲击试样) 4金相分析 对该管进行金相检验,其组织为珠光体与铁索体,并含有大量氧化铝类和球状氧化物类夹杂。 外表面组织沿轴向成带状分布,依据GB/T13299.91钢的显微组织评定方演,可评为二级带状组织(图 七、图

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