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自来水厂加药,加氯自控系统的运行调试.pdf
应 用 技 术 la~- 自来水厂加药 加氯 自控系统的运行调试 蔡传利 胜利油 田供水公司 山东 东营 257000 C摘 要】一般而言,全 自动运行的水厂在投产后一年至两年 内,必须进行一次系统性的运行调试,已优化和调整运行初期的设定的工艺 参数,消除和解决 自控系统中出现的问题,完善其控制功能,更主要的是提高控制精度。纯化水厂在投产一年后进行了一次系统性的自控 系统的运行调试,在长期稳定的优质供水、安全供水、降低物耗等方面取得 了较好的效果。 c关键词]水厂 自控系统 运行调试 中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号:1009—914x 2011 1O-0140—01 ‘ 1 自控系统概况 2.1.3Fi参数 的确定 ’ 胜利油 田供水公司纯化水厂 日处理能力为 l0X 104m。/d。 自控 将准Fi参数 曲线输入到加氯控制机,进入实时运行调试。用十天 系统的主要检测仪表、PLC、加注泵、滤池设备等均采用国外进 口设备。 的时间对准Fi参数进行运行调试,得到~组优化Fi参数曲线,如图 1.1工艺流程及其特色 2所 示 。 水源取 自新建纯化水库 ,针对原水冬季低温、低浊,春夏季 藻类含量高的特点及变化规律,纯化水厂采用了立管式微涡混合、小 孔眼格网、平流沉淀、V型滤池、石英砂均质滤料、气水反冲洗等技 术,并设专用活性炭粉末投加系统吸附超标微量金属元素,设专用加 酸系统调整PH值,其工艺流程如下: 其辅助流程为: 平流沉淀池排泥、溢流水一 图 2 V型滤池反冲洗水、溢流水一废水池一调储池一平流沉淀池入 口 从表 中可 以看 出,对于低浊度 的水库水而言,Fi参数选择在0.2 清水池溢流水 一 — 0.23mg/L,时,可 以保证 出厂水的余氯值稳定在0.6— 0.8之 其 中V型滤池采用大粒径均质滤料 、深层过滤 、气水反冲洗及末 间,故选择Fi参数为0.20。 过滤 加混凝剂的沉淀水 表面扫洗、滤池配水均匀及保持恒定的液面, 2.2自动加药系统的优化运行 过滤水质好 。由于采用均质滤料 ,滤层较厚 ,过滤周期长 。反冲时滤 纯化水厂加药间内设混凝剂投加隔膜泵三台,助凝剂 加酸 隔 层不膨胀不发生水力分级现象,滤层深度方 向粒径分布均匀,使滤层 膜泵三台,粉末活性炭投加泵二台。因为助凝剂和活性炭未投加,所 含污能力提高。采用气水反冲洗同时始终存在横向表面扫洗,冲洗效 以不做调试 。三台混凝剂加药泵二用一备,加药泵的变频器的设定采 果好,冲洗强度大大减小。滤池冲洗过程全部 由程序 自动控制 。 用进水流量比例控制方式,即变频器的输 出最高频率50Hz对应进水量 采用 自动加药、加氯系统。 的2500Jl】/h。投加的药剂为聚合氯化铝。原水的浊度、温度、PH 采用了平流沉淀池机械刮泥,处理稳定、管理简单。 值等参数的变化要对应靠混凝剂投加泵的冲程来调节 。 1.2组成及其特点 3.运行调试结果 纯化水厂 自控部分包括:原水泵房、絮凝沉淀池、V型滤池、 从运行调试后一年的运行效果看,水厂的出厂水长期稳定在 0.2 清水泵房、加氯加药间等。自控系统采用分散控制,集中管理DCS — 0.5NTU、余氯在0.3— 0.5mg/L,PI4值在 8.0—8.5之间范围
系统,该系统的监控操作站设置在中控室,由一台监控Pc机,一 内。药耗、氯耗均 比运行调试前下降, 目前 日均供水量在4.2~ 4.5 台管理PC机,打印机等组成 。监控操作站下辖五台PLC控制盘, 立方米 /天。采用 自动化控制的现代水厂以及改造后采用 自动化控制
其中:原水控制盘设置在原水泵房 ,负责对原水泵房参数测控;沉 的水厂在运行一年至两年的时间内,进行一次运行调试是十分必要的。
淀池控制盘设置在絮凝沉淀池,对其生产参数进行测控;清水泵房 4, 自动化设备的维护与改进
控制盘设置在清水泵房 ,负责对清水泵房的参数测控;加药加氯控 4.1维护
制盘设置在加药加氯间,负责对加药加氯的生产参数进行测控;滤 水厂内的 自动化设备是为工艺服务的,其能否正常运行直接关
池控制盘设置于电气室,与其下辖的六个控制台~起实现滤池 自动反 系到水厂的水质与安全运行,所以应该定期维护,以保证其正常运行,
冲洗,各控制台与滤池控制盘间采用现场总线进行通讯。所有完成 并延长寿命 。
测控任务的控制盘 内含 PLc 都互联,并通过 ETHwAy 以太 1 自动化设施设备一般都是传输 电或气的信号,根据其防护等 网 网络于中控室的监控操作站的两 台PC机连接。 级的不同,不能够被水淋或者淹没。尤其是安装在 阀井里的自动化设 2 自控系统的优化运行调试 备,一定要定期排水 ,防止进水毁坏 。 纯化水厂 自控系统于 2001年 6月试运行投入生产,
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