No-7Ⅱ型自动络筒机空管运输电路的改进.pdfVIP

No-7Ⅱ型自动络筒机空管运输电路的改进.pdf

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No-7 II型自动络筒机空管运输电路的改进 湖北省天力纺织股份有限公司 王昌俊 1992年我公司引进三台村田公司生产的N07一II型自动络筒机。设备投产后的前几年,运转状态良 好,故障也低。自1995年始,故障明显上升,特别是空管运输带及传动系统故障较频繁,主要是磨损 严重。虽重点维护保养,故障还是频频发生,一年内三条输送带因毛边、破边陆续报废。查找原因,均 为运输带在运行中被车尾部金属边框磨损所至。为此,我们走访了兄弟厂家,请教了有关村田技术人 员,通过对运输带的运行状态和细纱空管的产生情况观察得出,对运输带的控制电路进行改进,改变 其运行方式,能达到减少传动系统及运输带磨损的目的。 表l 常用纱号在不同速度时每分钟产生的细纱、空管数 单位:个 速度/m·min_ 纱号/tex 800 900 1000 1100 18 12 14’ 16 18 13 10 12 14 16 10 8 10 12 ’ 7.5 ,6 7 8 注:表中数据为在车尾部实际测定所得 在络筒机工作的同时,空管运输带也工作,经测定,空管运输带运行速度为12m/rnin左右,而 且不随车速和纱线号数的改变而改变。但在实际生产中络筒机每分钟产生的细纱空管却很少,几种常 用纱号在不同速度时每分钟所产生的细纱空管数见表l。 由表l可知,空管运输带的工作效率是非常低的,不仅浪费大量能源,而且造成运输带及传动系统 不必要的磨损。 为了提高运输系统的工作效率,减少或消除无用功,笔者初步拟定了改空管运输系统连续工作方 式为间歇工作方式的方案,即让空管运输带停止工作_段时间,待运输带上存有一定数量的细纱空管 后再启动工作,将细纱空管全部送到车尾纱包后又停止运转,如此反复,不仅可减少传动部件及运输 带的磨损,延长使用寿命,而且因电机间歇工作而降低能耗。 唰卜—,1——形式 —_==_’卜——_r—、———^专少蔫:==浏 图l改进后的电机线路图 为此,笔者设计并制作了一只通、断时间皆可调的自动间歇开关SK,并对原机线路图作了改动, 用间歇开关SK直接自动控制空管运输带的运行。改后电机线路图见图1。工作原理为:当络筒机启动 始带动空管运输带工作。当开关SK工作到设定时间时,开关SKl自动断开,MC6断开复位,空管运 输带电机M6断电停止工作;停机—段时间后,开关SKl又开始闭合,MC6得电吸合,电机M6带动 空管运输带工作。即完成—个自动工作周期, 设置适当的送空管时间和空管停留时间,是保证空管运输带系统发挥最佳工作效益的关键。经测 定,空管运输带将60个(每台车60锭)空管全部送到车尾纱包需抓80s(设定为不变值),但产生60 个细纱空管的总停留时间是随纱号的改变,络筒速度的调整而各有不同,经长期实地观察测定,60个 细纱空管总停留时间见表2。 , 表2 60个细纱空管总停留时间 单位:S

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