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石油工程建设
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第 33卷第 5期 姜海斌等 :库一鄯输油管道清管工艺及清管工具的改进 73
图1 减压站工艺流程示意
2-3 减压站正输流程上加装过滤器
在库一鄯管道投产初期,因原设计 中对减压站
泄流孔
正输流程未设计过滤器,使减压阀在投产初期堵塞
较严重。针对这种情况 ,在减压站正输流程上加装 油流
[=
了过滤器,以减少蜡块等杂质对减压阀运行的影响。
2.4 清管作业的工艺参数控制
为确保清管作业顺利有序进行,应对清管过程 油流
中的工艺参数进行严格的规定,如在清管作业方案 图2 未改造的清管器示意
中对管道输油量、各站进 出站压力、各关键点参 程中发现,清管器发出一段时间后,泄流孔完全堵
数、减压阀前后差压、输油泵转速等进行明确的规 塞,泄流不复存在 ,在清管器前依然可形成蜡柱或
定 ,并在清管过程中尽量保持管道平稳运行 ,除特 大的蜡块,给历次清管带来风险。
殊情况,一般不对管道的运行参数做大的调整。同 究其原因可 以发现,原清管器存在结构上的缺
时为防止二次沉积 ,制定 了保证管道持续平稳运行 陷,清管器在管道 内运行时,前刮蜡板组刮下的蜡
的措施 。 质可受到泄流孔油流的冲击 ,蜡质不会大量聚集,
3 清管工具 的改进 相对清管器前移,形成混油头带走,但后刮蜡板组
3.1 清管器改进 刮下的蜡质受前刮蜡板组阻挡,前后刮蜡板组之间
3.1.1 改造原 因 的蜡质无处排放 ,蜡块过大不能被油流带走 ,反而
原清管器刮蜡板分前后两组,每组装有 2片刮 通过骨架中间的泄流孔进人骨架内流道 ,积满蜡质
蜡板及 1块支撑板,由骨架整体固定。原清管器带有 后,将泄流孔堵塞,使清管器失去泄流作用,最终
泄流孔,如图2所示,介质流向如图2中箭头所示。 在清管器前仍可形成蜡柱或大的蜡块 ,极易导致过
设计泄流孔的 目的是防止蜡质在清管器前淤 滤器及减压阀堵塞。
积,形成蜡柱,而在库一鄯管道前 6次清管作业过 综上所述 ,清管器清蜡主要依靠前刮蜡板组,
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74 石 油 工 程 建 设 2007年 l0月
后刮蜡板组刮下的蜡质是极少量的,却带来 了不 良
影响。
3.1.2 改造方案
改造后的清管器,在结构上进行了简单的改
进 ,其 目的主要是防止泄流孔堵塞 。
图6 清管球杆件 内侧取球工具
取消骨架上的泄流孔 ,将骨架 中间直接导通,
防止后刮蜡板组刮下的少量蜡块进入泄流道 ,堵塞
泄流孑L,确保泄流孔处于较长时间畅通状态。改造
后的清管器如图3所示。
泄流孑L
图7 清管球内侧推球工具
油流
油流
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