混合盐水工艺改造及其效益评估.pdfVIP

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氯碱生产中盐水精制相关技术论文集 混合盐水工艺改造及效益评估 李风格 (岳阳石油化工总厂环氧树脂厂,湖南岳阳414014) 【关键词]盐水;混合;改造;效益 【摘要】提出了酸性淡盐水和碱性回收盐水混合反应技术改造方案,项目实施后对强化车闻生产管理和降低 产品成本起到了一定作用。 岳阳石油化工总厂环氧树脂厂的烧碱装置几经 的消耗。 改造,到1998年已有离子膜法烧碱2万t/a、隔膜法 系统经改造后,淡盐水、回收盐水工艺流程如图 烧碱3万t/.,而且二套装置共用一次盐水化盐工 1所示。 序。但在生产规模扩大的同时,对长期造成烧碱产 含氯废气去尾气吸收 蒸发回收盐水 品成本高的问题没有得到很好的解决,工厂领导对 此非常重视。1996年lO月,该厂从加强车间管理、 降低生产成本出发,提出了对离子膜淡盐水、隔膜碱 蒸发回收盐水系统进行技术改造。 l工艺 1.1改造前工艺流程叙述 改造前,淡盐水、回收盐水系统流程存在如下问 题: (1)离子膜烧碱装置约需18m3/h的淡盐水,进 1一脱氯塔;2一淡盐水泵;3一回收盐水龌o 脱氯塔之前pH值调至1.3,由于淡盐水中溶有大量 4一网收盐水象;5一混合反应器 氯气,且必须在碱性条件下才能除去,因此,经空气 图1盐水混合反应工艺流程图 1.3改造内容 吹除后,需用30%烧碱加人淡盐水中,将pH值调至 l 200X10 本次改造增加设备及管线:垂300X 10--11,然后加入Na2S03除去其中的游离氯,送往 钛钢混合反应器l台,IH80—50—200型回收盐水 盐水工序配水化盐。这样,必然要耗费大量的中和 泵2台,垂89回收盐水管线200m。中108混合盐水 用碱。 管线350m,总投资为46万元。 (2)隔膜法生产的电解液中含有大量的Naa (190~200g/I。),经过蒸发浓缩结晶分离后的盐溶 2改造后有关情况 化后配成回收盐水(含NaCI大于250 2 改造于1996年11月底完成。经过调整、试运 g/L、NaOH ~4g/L),送至盐水工序回收盐水罐。为使回收盐 行。最后交付车间使用,本次改造达到了预期的目 水符合生产工艺要求.需保证pH值为9~10。因的。投运至今,从使用效果来看有5点: 此,需要加入一定量的盐酸来调节pH值。 (1)盐水混合反应器一直运行正常。 1.2改造后工艺 (2)节省了大量的酸、碱。 经过认真研究后提出改造方案: (3)杜绝了以往因管路腐蚀造成的淡盐水跑冒 将酸性淡盐水和碱性回收盐水先行混合反应, 现象。 然后再添加亚硫酸钠去除混合盐水中的游离氯.送 (4)减轻了岗位操作人员的劳动强度,促进了车 往一次盐水工序配水化盐。混合反应器出口设有 间生产管理。 pH电极电位仪.根据测定的I)H值来调节网收盐水 (5)由于一次盐水的碱性得到了很好的控制. 回流量。这样既叮节省一部分烧碱。又可减少盐酸 (下转第278页) ● . [原发表期刊】氯碱j:业,1998.(

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