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石油化工自动化
第 47卷 第 6期 石 油 化 工 自 动 化 Vo1.47,No.6
2011年 1O月 AUT0MAT10N IN PETR0一CHEM ICAL INDUSTRY October.2O11
合成氨装置废热锅炉国产化改造
王 芳,周 威 ,肖 彬
(ff南煤化集团中原大化公司,河南 濮 阳 457004)
摘要 :详细介绍了合成装置废热锅炉国产化改造,以达到更大限度利用蒸汽热能,减少能耗,从而提高能效比的目的。对
河南煤化集 团中原大化公司原废热锅炉进行拆除,并在氨合成塔出El更换废热锅炉、给水预热器、汽包,将原废热锅炉的三个功
能分解 。改造后不仅增加了废热锅炉的产气量,而且降低 了冰机负荷 ,有效地控制了吨氨能耗,为公司创造了可观的经济效益。
关键词 :合成氨;废热锅炉;改造;能源
中图分类号 :TP273 文献标志码 :B 文章编号 :1007—7324(2011)06—0083—01
1 项 目背景及工艺流程 08E002换热后可达75℃(原65℃),入合成塔合成气
河南煤化集团中原大化公司 300kt/a合成氨 温度由原来的240℃升至现在的280℃。粗略计算
装置是从德 国伍德公司成套 引进 的节能型新装 废热锅炉改造后可多产高压蒸汽 4~6t/h。冰机的
置。其 中氨合成 回路 自前系统来 甲烷化工艺气 功耗大幅降低 ,能够满足夏季高负荷生产。
(新鲜气)入合成气压缩机低压缸 (LP),压缩到 3 设备改造
6.45MPa,112℃,然后经冷却和分离进入合成气 根据 目前国内技术经验 ,经过研究分析 ,将原
压缩机高压缸 (HP),压缩至 10.2MPa,100℃。 废热锅炉拆除,在氨合成塔出口更换一台新废热锅
经水冷器 (07E003)冷却后人第一氨冷器冷却分 炉 、一台新锅炉给水预热器 、一台新汽包将原废热
离 ,分离后的新鲜气与第一氨冷器出口的循环气汇 锅炉的三个功能分解。并于 2010年大修时设备安
合 。由于循环气中部分液氨的气化,使汇合后的循 装完成 ,开车时成功并人系统 。
环气 降温 至 0.9℃,进 入第 二 氨 冷器 冷 却 到 3.1 投用总结
一 1O℃,在该温度下大部分气氨冷凝 ,冷凝后 的气 投用前先用氮气对新改造装置进行置换,然后
液混合物进入氨分离器。从氨分离器分离出的冷 开上水阀、所有排污阀,对改造装置反复上水冲洗
气 ,经冷交换器回收冷量 ,然后入合成气压缩机循 数次。合成塔升温时,严格控制合成塔升温速度,
环段进行压缩 以补充 回路中压降的损失。出循环 即控制改造设备的升温、升压速度 (以合成塔 出口
段的气体 ,压力为10.4MPa,温度 32℃,经热交换 温度为准)。由于随着水温 的升高,相应温度下的
器后升温到 239℃左右 ,人合成塔 。流经合成塔进 饱和蒸汽压上升较快 ,所 以汽包升压初期 ,温升控
行合成反应 ,出塔气 的压力为 10MPa,414℃,人 制可快些 ,待 中后期 ,温升控制放缓。合成塔触媒
废热锅炉回收热量 ,产生 12.7MPa,329℃的高压 按 50℃/h的速度从初始状态升温到 120℃,汽包
蒸汽,合成气被冷却后 ,分别进入热交换器、气体冷 压力升到 0.3MPa时,关顶部放空 阀。按 2O~
却器、冷交换器、第一氨冷器换热,出第一氨冷器 3O℃/h的速度升温 ,控制汽包升压 ,等合成塔床
的回路气与合成气压缩机高压缸来的新鲜气相汇 层温度达到 280℃后,气体开始反应,合成塔 出口
合为循环气 ,形成整个
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