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双梁石灰窑高膨胀率石灰石生产石灰工艺改进.pdf
能源管理能源管理
双梁石灰窑高膨胀率石灰石生产石灰工艺改进
张九峰 冀红敏 苗国敏
(河南能源化工集团鹤煤公司电石厂原料车间,河南 鹤壁 458000 )
摘要:本文阐述了,原引自意大利UCC技术的400t/ d 的双梁 个燃烧梁的喷嘴气量和助燃风量。在保证燃烧梁设备完好的基
式气烧窑,在实际生产过程中无法达到理想的生烧率指标,直接 础上提高导热油运行温度,减少窑体热量损失.
影响到电石炉的电耗和电石质量,针对这一突出的难点和特点进 2.具体操作方法和做法:
行了分析,在实际操作中大胆的打破双梁式气烧窑旧的运行模 (1)通过理论计算指导,找出热量损失大的主要原因进行了
式,使石灰生过烧降到15%以下。从而达到解决石灰窑棚料、悬 调整:1、降低了入窑的助燃风量,进行合理配风,降低废气中O2含
窑,生烧率偏高的生产难题,最终起到降低电石炉的高电耗的良 量小于4%,来减少废气带走的热量损失。2、提高导热油运行温
性循环效果和目的。 度接近230℃,降低导热油带走的热量损失保持窑温。
关键词:双梁式气烧窑;高膨胀率石灰石;工艺调整;生烧率 (2)重新调整了石灰窑生产工艺参数,设计增加了燃烧梁炉
一、概论 气阀门刻度盘,精确了各微调控制点开度的准确性。
本厂目前两台电石炉生产每天要消耗300吨石灰,产生 (3)调整单个出灰口单次出灰重量,在相同的产量下使石灰
7000m3/h电石炉尾气。电石炉产生的尾气除去厂内冬天采暖用, 石在煅烧带停留时间加长,且加大石灰窑作料时的作料振幅、使
每小时大约有6000m3尾气供石灰窑使用。石灰窑开车后石灰生 结块石灰分散,从而减少石灰窑棚料、悬窑。
过烧一直高达50%,不能满足电石炉生产。 (4)把上梁温度提升到620℃,下梁温度提升到720℃上。使
二、降低石灰生烧率对本企业的推动作用 煅烧焦作石头的生过烧,由原来的30%以上成功的控制到了15%
1.石灰生过烧率降低到15%以下,可使电石炉电耗降低到 以下,创造了历史最好水平。
3200度以下,每吨电石可节省电能300度,两台电石炉生产一年 五、煅烧高膨胀率石灰石、降低生产成本的趋势
可节约电费1950万元。生产石灰产生的直接效益:按日产量300 1.焦作石料单价高,运输距离远,运到我厂后的价格比当时
吨计算,石灰市场价格在375元/吨,一年330天生产,约3712.5万 的安阳石料要高出近1/3。还有一个重要因素就是安阳石料和我
元/年。外购灰费用约366.795万元。产生效益的费用合计约 厂自有待开发的矿山石料石质相同。安阳石料,存在低温下岩相
6029.295万余元。 爆裂,石灰窑透气性差,造成棚料和悬窑现象经常发生,难于操
三、当前双梁式气烧窑在国内的使用状况 作,而且生烧率高,不易控制。
1.在国内300t/d以下的双梁式气烧窑比较常见,工艺比较成 2.企业的生产成本是衡量企业在行业里生存的标准,为了能
熟,但400t/d的双梁式气烧窑却较少使用,本厂使用前只有两套 降低原材料成本,在坚持原有的操作方式前提下,设计制作处理
同类型装置在用。自2012年7月开车半年来石灰生过烧一直居 膨料工具的伸缩勾子,人为帮助料流的增速,使用氮气吹扫等措
高不下,很少有降到30%以下的,给后续电石炉生产带来了很大 施,取代了膨料时浇水、拉灰等造成生烧过高的原有方法。通过
的麻烦,电耗居高不下。2011年平顶山投产的同样石灰窑一直以 坚持不断的调整,打破了高膨胀率的安阳石料烧不成石灰的说
来质量也不太稳定。 法,基本杜绝了棚料、悬窑状况,生过烧率也降到15%左右的良好
2.我厂石灰石原料的选择也是几经波折,原厂家在最初点窑 态势。
试生产时,石灰生烧率居高不下,厂家分析判断安阳石灰石原因, 六、工艺改进后的实施效果
因为安阳石料存在低温下岩相爆裂,属于高膨胀率石灰石,不适 1.经过努力
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