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含硫天然气脱水装置对气质变化适应性研究.pdf

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石 油 与 天 然 气 化 工 l42 CHEMICALENG INEERING OF OIL & GAS 含硫天然气脱水装置对气质变化适应性研究 宋 彬 谢 军雄 (中国石油西南油气田公 司天然气研究院) 摘 要 原料天然气中硫化氢含量的增加 ,会导致三甘醇溶液的变质速率加快和装置的腐蚀 性增加等问题 ,分别从材质的适应性、三甘醇溶液的变质情况和尾气达标排放等几个方面对三甘醇 脱水装置进行 了研 究。研 究结果表明:天然气中硫化氢含量超过2%(p‘)时,三甘醇脱水装置须改 用气提工艺流程或采用耐酸性分子筛脱水。 关键词 天然气 硫化氢 三甘醇溶液 腐蚀速率 变质速率 达标排放 适应性研究。 l概述 中H2s含量50~140g/m ,CO 含量87~201g/m ,使 进凉风站脱水装置原料气 Hs含量已超过20g/m 。 三甘醇脱水作为天然气脱水的一种方法,得到广 自1997年龙 门气 田天东 12井脱水装置投产以 泛应用。通过运行效果看 ,干气输送 已成为控制管道 后 ,重庆气矿各气 田的天然气脱水装置陆续建成投 内腐蚀的有效措施 ,大大降低了因输送湿气而导致管 产 ,重庆气矿所辖的四大原料气管线和新投产的复忠 道内腐蚀,进而发生管道泄漏或爆破事故的机率,确 线全部实现了干气输送 ,投运的28套脱水装置中,部 保了天然气输送的安全性和可靠性。但随着气田开 分装置 由我 国 自己制造 、其余从 PROPAK公司和 采进入中后期 ,以及新气 田,特别是一些高含硫气井 MALONEY公司引进。28套装置的设计处理能力为 的逐步投产 ,进入现役脱水装置的天然气气质将发生 2520 × 10 m /d。原 料 气 中 H,S 含 量 为 变化 ,甘醇富液和再生尾气中酸性成分增加 ,导致脱 0.11~26.05g/m ;CO,含量为 8.01~61.38g/m 。 水装置甘醇循环系统和再生系统腐蚀速率增大,三甘 醇的变质速率加快,并造成尾气中的污染物排放量增 2工艺流程简述 大,这将给现役脱水装置 的运行管理提 出更高要求, 从井站过来的原料气先进入原料气过滤分离器 因此有必要对脱水装置适应气质变化的能力进行分 进行预处理 ,把天然气中的固液杂质分离出来。处理 析研究 ,发现可能出现的问题,提前预防。 干净后的湿天然气 自吸收塔下部进入,与塔上部进入 目前 ,西南油气田公司脱水装置主要集中在重庆 的TEG贫液在塔 内逆流接触 ,天然气中的饱和水被 气矿,该矿共有四条输气干线,共 20座脱水站 ,28套 TEG吸收而脱除。脱水后的天然气 自TEG吸收塔顶 脱水装置。脱水装置最初设计时对气质的要求仅限 部出来 ,经干气 一贫液换热器换热并经重力分离、调 于低含硫气,一般要求H,S含量在7g/m 以下,但各 压、计量后出装置。 个气田(如高峰场 、沙坪场 )内不 断有含高 H,S、CO, TEG富液从吸收塔下部集液箱排出,经液位控制 的气井开发,由于酸性湿气对管道 的强腐蚀性 ,这部 阀至重沸器富液精馏柱顶部盘管换热后进人 TEG闪 分天然

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