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  • 2015-09-06 发布于重庆
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再生烟气能量回收系统的分析

2~ f,,r6 维普资讯 12 高 桥 石 化 2000年 8月 再生烟气能量回收系统的分析 炼油厂 袁裕铭 4-/ E亍 麓 耍 3号 FCC再生烟气能量 回收系统在 1998年 4月随装置同步投运 ,井获得 了显著的经济效益 ,怛 因各种实际因素制约 ,能量 回收 教率与设计擅有一定差距 ,通过对烟气能量 回收系统综台分析,找 出差距 .充分发挥烟气能量 回收系统的能力.使机蛆”安,穗、长 ,满、优”远行, 坚 睁 .弓弛 弛缓, 乞 婚 油能耗的 40%,在用能方面有 以下特点 :能量 自给 I 装置概况 率高;总输人能较大;用能的质量要求高;动力消耗 大 ;蒸汽用量大 ;低温余热多。采用烟机回收再生烟 炼油厂 140×10t/a重油催化裂化装置 (3号 气能量是一项效果较为显著有效 的节能措施,一般 Fcc)由洛阳石化工程公司设计 ,于 1997年底建成 , 机组设计能量 回收率比较高,而在装置实际生产过 1998年初进人试车阶段。设计原j雌为掺渣 50%,生 程中,因运行环境要求苛刻,有许多制约因素,使机 焦量 9%;产品方案 生产汽油为主,兼顾多产液化 组能量回收率低于设计值。对于主风机组来讲用的 气 ,不生产重柴油。 电能质量很高,并对装置的能耗水平影响较大。 1.1 装置再生工艺特点 1998年 7月因装置开工和气压机脱开汽轮机 (1)同轴式两器 ;(2)单段逆流再生;(3)完全再 运行,当月电耗过高;1998年 11月,烟机抢修一周 生;(4)较高的再生温度,设计再生密相温度为680 电耗明显上升 ;1998年 12月等低温季节基本处于 -- 700℃;(5)配置特殊设计的待生催化剂分配器 ,使 发电工况。1999年 5月开工 阻来 ,装置每天耗 电量 待生剂 比较均匀地分布于再生器密相床上部 ;(6)较 在 12000kW 左右。装置电耗大小 ,直接受到烟气能 高的再生密相床层 (6.5m),较高的密相线速(1.0~ 量回收系统运行水平影 响。主风机组设计 发电为 1.ira/s);(7)采用改进 的主风分布管。 1919kw ,1999年 7月 8 日对 机 组标 定 电耗 为 1.2 装置烟气能量回收系统特点 490kw ,1999年 7月 21日10:O0电耗 为 535kw。 主风机不设备机 ,机组为烟机一主风机一齿轮 其烟气能量 回收机组分析见表 1。 箱一电动 /发电机 同轴机组 ,由D—R公司提供 ,机 寰 1 烟气 能量 回收机组分析寰 组设计功率回收率达 116.86%。 主风机杂数 再生烟气能量回收系统见图1。 ^ 口温度门K 300 出 口温度门K 469

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