油田井口降回压工艺中的节气与余气回收.pdfVIP

油田井口降回压工艺中的节气与余气回收.pdf

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经验交流 2012 年1月 第31卷 第1期 1000-8241 2012 01-0078-02 文章编号: ( ) 油田井口降回压工艺中的节气与余气回收 燕继勇 中国石化股份有限公司中原油田分公司,河南濮阳 457171 燕继勇.油田井口降回压工艺中的节气与余气回收.油气储运,2012,31(1):78-79. 摘要:油田降回压工艺中的井口简易水套炉存在耗水量大、能耗高、换热率低等缺点,通过应用高沸 点超导液和新型换热管道加热炉对井口简易水套炉进行技术改造。针对油井产出液进多功能罐技 术存在的天然气放空损失大等问题,采用多功能罐余气回收、套管气进计量站系统、边缘井天然气压 缩机回收等技术加以有效解决。经实例验证,这些技术对油田井口降回压工艺中的节气与余气回收 效果良好,投资少,可获得较好的社会效益和经济效益。 关键词:井口;降回压;水套炉;多功能罐;节能;回收 中图分类号:TE85     文献标识码:A      DOI :CNKI:13-1093/TE0937.007 井口回压对井口产液量、抽油设备能耗及地面工 表 1 普通软化水与高沸点超导液的技术指标对比 程建设等起着决定性作用,对油管内流体密度、抽油 传热介质 提 温 时 水套炉平均 平均月扫线 日均用气量 间/h 出口温度/℃ 次数/次 /m3 杆、管道及抽油泵漏失也有较大影响。油田应用的降 普通软化水 1.0 38 15 80 回压工艺主要有:计量站安装油气混输泵、单井加药降 高沸点超导液 0.5 83 4 40 粘、井口简易水套炉、电加热器加热、掺注水伴输、油井 1.2 新型换热管道井口加热炉的应用 产出液进多功能罐等。其中,井口简易水套炉加热和 针对普通井口简易水套炉换热面积小,传热效率 油井产出液进多功能罐降回压应用较为广泛。 低,传热介质温度高而产出液输送温度低,油稠、回压 高、产液量高、产气量低的单井应用效果较差等问题, 1井口简易水套炉加热技术改进 研制新型热交换管道井口加热炉。通过减小水套炉体 积,使炉内受热盘管由 10 m 增加到 40 m,传热面积增 井口简易水套炉通常自行加工制作。燃气在火筒 加 300%,换热效率大幅提高。对低产气量稠油井而 内经燃烧器燃烧,通过热管向筒体内的水传递热量,加 言,在用气量较少的情况下,大幅提高了油井产出液的 热后的水再将热量传递给水套炉盘管内的油水混合 集输温度,保证了油井的正常集输,从而大幅地减少了 物,使油水混合物达到所需的输送温度。其优点是制 单井扫线次数(表2)。 作简单、管理方便,但存在耗水量大、能耗高、换热面积 表 2 普通加热炉与新型加热炉使用结果对比 小、传热效率低等缺点。 不同类型加热炉 水套炉平均 平均月扫线次数 日均用气量 出口温度/℃ /次 /m3 1.1 新型高沸点超导液的应用 普通加热炉 35 25 120 常规井口简易水套炉的传热介质为水,加热过程

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