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2005年水泥技术交流大会暨第七届拿国水泥技术交流大会
技改型①3.2×52M预分解窑
高产优质的实践和体会
钱建荣陈叙光朱方平
浙江兴宝龙建材有限公司
摘要:技改型中3.2x
52M预分解窑平均日产一般为1200吨左右。兴宝龙公司经过一年的
努力,使窑系统平均日产稳定在1500吨以上,正常运行时1600吨以上。本文从完善工艺、
加强管理、优化操作等几个方面介绍了实现高产优质的做法和体会,并对该窑型实现高产
的机理和进一步挖潜提出了探索分析和尝试的可能性。
1概述
窑,窑规格仍为中3.2X52M。窑系统改造由合肥水泥研究设计院设计,原料系统及全厂供
电等配套工程由公司自行设计。改造施工时间(包括配套工程和设备大修)100天。改造总
投资为3207万元,按今年已实现的熟料生产能力计算,新增熟料吨投资仅为118.7元。
去年8月改造投产以来,公司通过积极探索,不断完善工艺、加强管理优化操作,窑系统
月停产)熟料平均日产为1538.5吨。窑系统正常运行(不计升温时间、处理窑情减产等)时,
平均日产达到1627.5吨。窑的单位有效容积平均产量为4.73t/m3d,窑正常运转时达到
4.94t/m3
d。窑系统从改造后调试开始到今年7月换砖,窑龄296天。
今年2月以来,熟料3天和28天抗压强度平均值分别为32.4MPa和60.2肝a,标准
料易磨性较好,与平潭标准砂对比相对易磨系数为1.11。
2生产线改造情况和工艺设备的不断改进
2.1窑系统的改造
预热器系统改造:保留原有五级预热器框架,扩建一副跨,在原框架57.4m甲台I二增
设二层钢结构框架,窑尾框架总高度为75.7m。更换原五级预热器,新增带鹅颈管道的在
线分解炉。
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2005年水泥技术交流大会鼹第七届全国水泥技术交流大会
提高到4.6r.P.m。增设中1800三次风管,从改造后的大窑门罩抽取热风。
熟料冷却机及余风收尘:采用新型控制流充气粱篦冷机,取代原单筒冷却机。为避免
低了地沟深度。
将原窑尾电收尘器搬迁至窑头,用于篦冷机余风收尘。对电收尘进行大修改造,提高
煤粉制备和喂煤系统:利用原有巾2.2X4.4m风扫煤磨,原粗粉分离器更换为高效动
态选粉机,烘干用热风从篦冷机中部抽取。随后因窑提产需要,在磨前增设悬臂烘干仓和
立轴破碎机。
原窑头喂煤为双管螺运机加冲量流量计的调节系统。技改后,窑头、分解炉用煤均采
用转子秤和螺旋泵。窑头采用四风道喷煤管。
窑尾废气处理:更换高温风机,增湿塔改为巾6x27.5m。新增~台110m2电收尘器。
新增尾排风机。
自动控制系统:对原有DCS系统进行改造,设窑尾、窑头和煤粉制备三个控制站,由
中央控制室集中控制。
改造后的主要工艺设备见表1
表1主机设备表
设备名称 型号 规格 性能
回转窑 中3、2×52m
分解炉 ∞5m:有效容积350m3
鹅颈管 中3400Ⅱlm
预热器 l级:2-03700:2、3级:04800;4、5级:05200
W6—2×30
高温风机 Na22F;风量:250000m3/h;风压8400Pa:800kw
NGl300;
充气粱篦冷机 36萨{进料温度:1370。C出料温度:65℃+环温
窑头电收尘 鲁奇BS780;54萨;
窑头引风机 Y4—73N020D;730r.P.m;160kw风量:215000I]13/h:风压:1800pa
增湿塔 06000X27500∞;处理风量:250000In3/h;最大喷水量:12m3/h
窑尾电收尘 鲁奇BS930;110m2
窑尾引风机
风扫煤磨 中2.2×4.4m;能力:10.5t/h
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