125MW机组回热系统分析.pdfVIP

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全国火电100--200MW级机组技术协作会年会论文集 汽轮机 125MW机组回热系统分析 郑宇王丽 (大唐鸡西热电有限公司) 【摘 要】本文根据大唐鸡西热电公司125MW机组回热系统试验各参数,详细分析了各级抽汽压力、机组真空 对加热器温升的影响,并提供了解决问题的建议,便于在机组大修中实施与整改。 【关键词】回热系统温升分析 1 前言 2007年11月,大唐黑龙江公司节能、热试专业组对鸡西热电公司}i}1、2机组进行能耗诊断。试 验中发现鸡西热电公司125MW机组回热系统各抽汽压力、温度、加热器端差与设计工况存在较大 偏差,影响机组能耗水平。鉴于上述情况,需要对机组回热系统进行详细分析,查明原因,制订整 改措施。本次分析所采用的数据为机组能耗诊断报告中额定工况下试验数据。 2压力级通流部分情况 额定工况下通流部分大多数压力超过设计数值、温度也同比高于设计值,通流部分运行参数与 设计工况参数存在较大偏差(见附表1)。 2.1各级段抽汽压力大多超过设计值 试验中发现,撑l机组1~7段抽汽压力试验值与设计值平均比值为1.036,主蒸汽流量试验值与 设计值平均比值为1.043,与抽汽压力比基本相同;舵机组l~7段抽汽压力试验值与设计值平均比 值为1.049,主蒸汽流量试验值与设计值平均比值为1.0496,与抽汽压力比是相同的。这说明各级段 抽汽压力高于设计值的原因主要是由于试验主蒸汽流量高于设计值。 MW。通过该性能试验得知,撑l机组试验热耗 群l、2机试验负荷分别为125.5302MW、124.653 率经过系统与参数修正后为8483.04 kJ/kg,高出设计热耗率287.04kJ/kg。撑2机组试验热耗率经过系 统与参数修正后为8444 kJ/kg;高出设计热耗率248kJ/kg,均未达到设计数值。热耗率超标说明机组 热效率偏低,单位焓降不够,单位做功不足。因此在机组接代额定负荷时,为了弥补单位焓降不足, 主汽量增加,主汽量增加的后果造成各级段抽汽压力超过设计值。 2.2各级段抽汽温度全部超过设计值 试验中发现,撑l、2机组接代额定负荷时,l~7段抽汽温度试验值全部超过设计值。 撑1机组一段抽汽温度超标准最多,设计值352.5℃,试验值388.8C,试验值高于设计值达36.3。C; 三段抽汽温度超标准27.2。C;最少为三段抽汽,超标准7.4℃。 撑2机组一段抽汽温度超标准最多,设计值352.5。C,试验值385.O。C,试验值高于设计值达32.5。C; 六段抽汽温度超标准30.7℃;最少为二段抽汽,超标准6.6。C。 14 全国火电100--200MW级机组技术协作会年会论文集 汽轮机 造成群1、2机组l~7段抽汽温度试验值全部超过设计值主要原因是汽轮机缸效率偏低。撑l、2 机试验负荷分别为125.5302MW、124.653MW时,撑1机高压缸效率为78.29%,低于设计值4.46%1 撑2机高压缸效率为78.19%,低于设计值4.56%。由于蒸汽在汽轮机通流部分没有有效做功,单位焓 降不足,热能没有有效转化为功,造成温降不够,各级段温度超标。 3汽机回热系统情况 回热系统各加热器出入口水温及疏水温度,采用机组能耗诊断报告中,经过仪控车间校验后修 正的数据。 3.1各加热器温升 3.1.1撑1机回热系统加热器温升情况 }≠1机回热系统加热器整体温升设计值203.1℃,试验值194.3℃,试验值低于设计值8.8℃;其 中低压部分设计值109.9C,试验值102.9℃,试验值低于设计值7℃。由此看来,主要温升不足是 低压部分。 具体加热器温升,除挣1高加、≠}1f氐加外,其他各加热器温升(包括除氧器)均高于设计数值。捍1 高加温升设计值39.5℃,试验值36.6℃,低于设计值2.9。C。撑1低加温升设计值37.1℃,试验值26℃, 低于设计值II.1℃,挣l低加温升明显偏低。 撑l低加运行参数看,设计抽汽量15.03t/h,试验计算抽汽量10.94t/h,试验计算值低于设计值4.09 t/h,占设计值2

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