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合成氨装置试生产中出现的问题及解决措施
付福龙
(重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司.重庆408601)
摘要:介绍重庆建峰化工股份有限公司第二套大化肥装置在试车、牛产过程中出现问题及解决措施。
关键词:合成氨试车问题解决
重庆建峰化工股份有限公司第二套化肥装置 工艺优化。其中燃气轮机启动火焰不稳定.通过多
是以天然气为原料.年产45万吨合成氨、80万吨次调试.发现是燃烧筒问题,更换后正常:低温变
尿素的大型化肥生产装置.其中合成氨装置采用 换炉压差高是由于催化剂中毒粉化.更换后正常。
美国KBR生产工艺。装置于2009年12月机械竣系统主要问题见表1。
工。2010年4月单体试车完成.由于天然气原因2.1合成7台机泵油系统倒泵时出现油压低低联
2012年5月合成氨装置才顺利通过72h性能考锁信号
核.装置达到设计能力。从试车至2013年3月大 合成装置一段炉引风机(101BJ)、高压锅炉给
修中,逐步解决了在试生产中装置出现的设计、设
备问题。 脱碳贫液泵(108一J)7台机泵分别设计独立的油系
1 KBR合成氨工艺特点 个油系统设计2台油泵.一台运行一台投自启动。
1)温和的一段转化.降低一段炉温度.降低一 单体试车期间,在油泵自启动调试过程中,虽然备
段炉投资。 用油泵都能够自启动.但在自启动前都会因为油
2)二段炉加入过量的空气。 压低联锁(三取二)导致机泵跳车。如果南于此类
3)使用燃气轮机.工艺空气使用燃气轮机驱 原因停车.对合成氨装置安全稳定运行带来极大
动,燃烧后乏气作为一段炉燃烧空气。 的隐患,将会为企业带来较大经济损失。
4)采用深冷净化装置。 采取的措施:通过对油泵停车原因、备用泵启
动时间、联锁时间等相关数据的分析,对油系统进
2试生产中出现问题及解决对策 行调试.并实施了在润滑油管路上安装蓄能器的
表l系统问题 整改措施,先后对7个小油站(10lBJL、104JL/AL、
设备名称 问题
合成7台大机泵袖系统 倒泵时出现油压低低联锁 将蓄能器安装在油压引压管附近的方式,达到了
原料气预热盘管 投料前盘管超温
避免运行油泵停车出现油压低连锁引起机组停车
一段炉 辐射段炉底超温
的潜在隐患。成功解决了倒泵和晃电等突发因素
合成气压缩机 高压缸轴振动高
造成油压低联锁跳车的问题.提高了机泵的工作
高温变换废热锅炉 换热能力不足
冷箱 换热差
收稿日期:2013一05—3l。
燃气轮机 启动火焰不稳定
作者简介:付福龙,男,1970年4月出生,工程师,2009年毕业
低温变换催化剂 压差高
于中国石油大学化学T程与工艺专业.现任重庆建峰化工股份有
自2010年5月投料试车至2013年3月以
限公司化肥分公司合成二车间主任。联系电话E—
来.对装置出现问题先后进行了多轮技术改造和 mail:FunIll23@163.com。
38 土缸
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