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德兴铜矿堆浸厂萃取工艺生产现状及展望

维普资讯 N_o 第 4期(总第 68期) 湿法冶金 . 4(Sum № .68) 1998年 12月 Hydrometallurgy Dec.1998 2 德兴铜矿堆浸厂萃取工 产现状及展望 、 李 样 人 (江西锅业公司科研设计所 江西贵溪 335400) 本文概述了德兴铜矿堆浸厂萃取工艺现状,分析了其萃取生产中絮凝物产生的原因,建议通 过增大喷淋面积、强化细菌浸出、搞好排洪设施建设、减少雨承对原液的稀释以及向萃原渣中添加 适量硫酸、降低萃原液pH值来减少絮凝物的产生=同时本文对絮凝物中有机溶剂的回收也提出了 关键词 兰堡旦里堑 t\孳吱、 、、丐岛专J 1 前 言 2 萃取工艺生产现状 江西镉业公司德兴铜矿在露采过程中, 萃取生产采用二级萃取、一级反萃取、逆 将有数十亿 t低品位含铜矿石被剥离并作为 流萃取工艺。萃取设备为混台橙清箱,材质为 废石堆存,估计铜金属总量达 200多万 t,同 砼衬玻璃钢 苹取箱设计有主 、副二混合室, 时这些露天堆存的废石在空气、雨水及微生 生产上实际仅用主混合室搅拌 ,副混合室不 物的共同作用下,每年产生大量含铜酸性废 运转。主混合室尺寸为 2,5m×2,5m×3.2 水。为了实现矿产资源再利用,延长矿山服务 133,萃原液流量 为 3t2m /h,混 合时 间1.5 年限,减轻酸性废水对环境的污染,提高企业 min,搅拌转速 43r/min。澄清室尺寸为16.5m 经济效益,德兴铜矿建成一座设计规模为 ×12m,有效深度 0,74m。萃取能力为 :原液 2000t/a电铜的堆浸一萃取 电积厂。该厂 自 流量 300m /h,萃取在常温下进行,混合相 比 1997年 10月 20 日萃取开车投产以来,:亡艺 A/O一1/1,萃取剂为 Lix984,有机相配 比为 流程畅通,至 1998年 5月底 已生产出A级 Li.x9841.2 (V/V),稀释剂为 26O煤 {亩。 电铜 250t。但在生产中也 出现 了~些 问题 , 负载有机相用含铜 35g/L、铁小于 5g/1、硫 如铜的浸出率低 ,浸出液铜浓度低 ,萃取工艺 酸 175g/L的电解贫液反萃取。反萃取后液 中絮凝物产生严重 ,并 由此造成生产减产 ,停 含铜 45g/I、铁小于5g/L、硫酸 16OgA 、经气 产时有发生 通过加吸附荆、人工搅拌回收经 浮塔和 电解液过滤器分离有机相后,送 电解 自然澄清、机械搅拌处理后的絮凝物中的有 车间进行电镔沉积,萃余液经澄清池回收有 机溶剂,工人劳动强度大,吸附剂消耗量偏 机溶剂后,自流流入酸性水库 。为减少有机相 大。本文结合该厂生产现收,就萃取工艺中存 夹带的水相进入反萃箱造成富铜液中铁积累 在的问题谈谈 自己的看法,

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