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中文摘要
摘要
发动机的排气阀座工作条件十分恶劣。工作温度一般高达300~700。C,同时燃
烧废气具有强腐蚀性。燃料改用无铅汽油以后,阀座部分必须用特种材料制造的镶
圈来补强,这种镶圈就是通常所谓的阀座圈。本文采用正交试验方法制备了适用于
无铅汽油发动机的双层排气阀座圈。研究了各种合金元素的添加、孔隙率和显微组
织对阀座圈工作性能的影响:讨论了双层阀座圈工作层与非工作层之间的匹配;分
析了双层阀座圈在成本上的优势。通过适当的工艺控制,得到了耐磨性能优越以及
整体匹配良好的适于无铝汽油发动机的双层阀座圈。
在分解氨气氛烧结条件下,烧结温度1110’C,烧结时间3.5小时;压坯密度不
低于6.89/cm3;烧结件的压溃强度不低于450MPa。正交试验结果表明,预混粉末成
速1600r/min、时间8小时的条件下进行了模拟磨损试验。结果表明在本试验条件下,
采用预混粉制备的阀座圈磨损量(下沉量)为O.135mm,高于厂方提出的磨损量
0.20mm的要求。
组织观察表明,碳含量较低的试样中主要是硬度不高的铁素体以及少量的珠光
体:而碳含量较高的试样中则主要是珠光体以及各种合金碳化物。作者进一步分析
了各种合金元素对阀座圈性能的影响,并且讨论了组织对于阀座圈磨损性能的作用;
研究了双层阀座圈双层间热学性能上的匹配;具体计算了双层阀座圈在经济上的优
越性。
为了进一步提高阀座圈的性能,本文在最优预混粉的基础上采用了预合金粉
以及添加了耐磨性能良好的元素cr等。使试样的室温硬度达98.7HRB,密度
和金属间化合物。在模拟磨损试验中,磨损量(下沉量)为O.055mm,这远远超过
了O.20mm的要求,也比预混粉末试样性能要好。这说明在提高阀座圈高温耐磨损
上,Co与Cr的作用是十分显著的。
对预合金样的台架试验和装车试验表明,阀座圈在试验过程中未出现异常现象,
拆机后检铡磨损正常,通过了可靠住试验。现已批量生产,获得了显著的经济效益。
关键词:粉末冶金,材料设计,阀座圈,磨损,双层复合,发动机
英文摘要
Abs仃act
The circumstanceofvalveseatinautomobileis terrible.It’s
working enginevery
at
isas asabout itiscorrodedexhaust
workingtemperaturehigh 300~700℃,and by gas
thesametime.In leadfree is usedinthe vavleseat
addition,t11e
gasolinebeing engine.so
insert(VSI)mustbemade materials.Intiffs VSIis
bysepecial paper,theproducedby
of
Powder dements andmicrostrueture
Metallurgy.Variousalloy added,porosity
materialsisconsideredtoaffacttheVSI’s betweenthe and
property;,matchingworking
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