井喷案例-1.ppt

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井喷案例-1.ppt

塔中823井井喷事故 3、应急抢险经过 12月26日中午,抢险小组携带H2S监测仪和正压式呼吸器进入井场,勘查现场情况。经检测,井场内距井口10m左右的范围内H2S浓度不超标(人员从顺风口进入现场,检测仪器未显示出含H2S)。同时,塔中823井方圆20km以外的作业区场所,由专人负责监控现场H2S浓度。根据勘查结果,制定了两套压井作业方案,并报请中国石油天然气股份有限公司审批。 首先,进行清障作业,清除井口采油树,推副井场,准备4台2000型压裂车组,储备200m3水、400m3密度为1.30g/cm3的钻井液,从油管头四通两侧接压井管线并试压合格。于12月30日进行反循环压井施工作业,共泵入密度为1.15g/cm3的污水110m3,压稳后抢装旋塞。然后,正反挤密度为1.30g/cm3的钻井液173m3,事故解除。 塔中823井井喷事故 4、事故原因分析 通过对事故调查,综合分析后认为,本次事故在地质和工程方面存在一定的意外因素。 (1)地质原因。该井地层属于敏感性储层,经酸压后沟通了缝洞发育的储层及喷、漏同层,造成压井液密度窗口极其狭窄,井不易压稳。 (2)工程原因。按照目前国内的试油工艺和装备,将测试井口转换成起下钻井口时,需要卸下采油树,换成防喷器组,因此,井口有一段时间处于无控状态,这是目前试油工艺存在的一个固有缺陷。 塔中823井井喷事故 4、事故原因分析 (3)其他原因。 本次事故也存在很多人为因素,总的来看,造成本次井喷事故的原因有以下几个方面: ①井队未严格按照试油监督的指令组织施工,是导致本次事故的主要原因。 ②井队对地下情况认识不足,在井口压力不稳的情况下,擅自进行拆装井口作业,是导致本次事故的直接原因之一。 ③拆卸采油树之后,未能及时抢装上旋塞是导致本次事故的另一直接原因。 ④井队在拆装井口过程中,未及时通知试油监督和工程技术部井控现场服务人员,使整个施工过程缺乏应有的技术指导,是导致本次事故的另一重要原因。 ⑤井队技术力量薄弱,井队施工作业能力和应变能力较差,也是造成本次事故的原因之一。 ⑥监督指令下达不规范,是其中的一个间接原因。 塔中823井井喷事故 5、事故教训 (1)对高含硫油气井必须给予高度重视,对高含硫油气井要进一步加强技术力量的配备。 (2)应进一步加强对钻井及相关作业队伍的管理,确保作业队伍的人员素质能满足安全生产的需要。 (3)进一步加强监督队伍的人才储备和综合素质的提高,以适应油田不断发展的需要。 (4)健全完善硫化氢安全防护管理制度,加大防硫安全投入,进一步加强对油田相关人员防硫化氢的培训,加强对硫化氢安全防护用具的配备。 (5)完善《塔里木油田试油井控实施细则》,不断适应油田试油井控工作的需要。在补充完善过程中,应着重考虑以下几方面内容: ①应补充有关试油拆装井口作业的相关内容; ②喷、漏同层或含H2S的井在换装井口拆采油树前,油管内必须控制,否则不准拆采油树; ③研究在不动管柱情况下的封堵工艺技术,以此封闭油气层,避开换装井口无控制环节; ④对试油、井下作业所用内防喷工具进行研究,研究带压情况下可下入和取出的内防喷工具,以确保在换装井口期间的井控安全。 案例13 轮南57井井喷失控着火事故 专家点评:本次事故的主要原因是井控意识差,冒险盲目作业,井涌后采取措施不当。一是没有设计,仅凭《轮南57井修井工序安排》就仓促施工;二是井下情况不清楚,盲目施工,冒险作业;三是在已发生油管上顶的情况后,没有重视,没有进行控制井口压井,而是继续提出油管挂进行正循环;四是在套压为16.5MPa的情况下,不控制回压,进行正循环,加剧了气侵,导致井喷失控。 轮南57井井喷失控着火事故 1、基本情况 轮南57井于1991年9月10日钻至井深5440m完钻,后转入试油作业。井身结构为φ508mm×68.74m+φ339.7mm×l000m+φ244.5mm×4106m+φ177.8mm×4598.79m+φ152.4mm裸眼段(4598.79 ~ 5440m)。井口安装了70MPa的采油树。 1992年3月24日,塔里木勘探开发指挥部试油处认为舱南57井(由某钻井公司3010试油队施工)的试油工作全部完成,3010试抽队按照塔里木勘探开发指挥部的运行计划于3月25日搬往英买力9井,之后,试油处向塔里木勘探开发指挥部开发公司交井,而开发公司认为该井未按开发生产处生产动态进行测井,即在采油封隔器底部装一个喇叭口,并使插管不伸出封隔器下端,故开发公司拒绝接井。因此,指挥部决定

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