拧扣机扭矩仪的推广应用讲解.ppt

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拧扣机扭矩检测仪的应用 生产准备大队 2010年6月 目 录 1 2 3 4 项目来源 技术改造的主要内容 实施的关键技术及创新点 达到的技术经济指标 5 现场应用情况 6 经济效益分析 一、项目来源 更换油管接箍是油管修复的主要工序之一,其主要设备是液压拧扣机,需要利用拧扣机将油管上损坏的接箍卸下、再将新接箍拧紧到规定力矩。按照油管修复标准,不同规格、型号的油管更换接箍需要按照不同的标准力矩拧紧,而我们现有的三台油管拧扣机都没有扭矩检测显示,只能依靠职工的经验操作,由于设备状况、人员素质等方面问题,没有统一的标准,这样就使得油管更换接箍时出现问题:扭矩过大、造成油管和接箍粘扣;扭矩过小,上不紧、出现漏失甚至引发作业施工事故。从提高油管修复质量和效率出发,建议对油管厂现有液压拧扣机进行改造,加装扭矩仪,实现油管更换接箍过程中扭矩大小的实时检测。从而达到提高生产效率,降低工人劳动强度的目的。 抽油机带传动存在问题 (2)打滑造成抽油泵停产或低产运行,胶带发热、采油效益低下。 (1)小轮包角小,雨雪季节及皮带松驰时,小轮打滑严重。 (3)现用V带为包布式,摩擦系数低,易破损,散热差、频繁更换。 二、设计思路 带采用同步带结构,带的两侧工作面为切割面,实现啮合传动与摩擦传动的复合传动; 考虑到大带轮皮带包角较大,传动损失小,因此只对小带轮进行齿型改造。 1、结构改进 胶带材料: (1)氯丁橡胶+短纤维 (2)拉力层,聚酯纤维、芳纶 (3)带整体布线硫化后,磨齿。 小带轮: (1)试验:单件机械加工后,销钉定位,整体联接。 (2)批量:熔模铸造 2、材料及加工 三、结构功能及现场试验情况   (1)实现啮合传动与摩擦传动的复合传动,传动能力强。   (2)啮合传动彻底解决胶带打滑丢转问题。   (3)内侧齿形可提高带的挠曲性能、散热性能和疲劳强度,提高带的使用寿命。   (4)侧面切边方式,摩擦系数高,无包布破损问题。 同组窄V带 采用双圆弧齿型 侧面采用切边式 1、结构及功能 第一次试验 时间:2009.4.20 地点:孤东采油一矿15队 井位:20-20井 齿形:双圆弧齿形、切边带 2、现场实验情况 运行10分钟 运行16小时 1、能够顺利传动,证明摩擦传动与啮合传动可以复合运动。 3、小节距、多齿数的设计思路是正确的。 4、双圆弧齿形、切边带是较好的选择。 5、啮合还存在一定的干涉,需修正设计参数。 2、传动功率及传动能力是足够的。 第一次试验结果分析 第二次试验 时间:2009.7.21 地点:孤东采油一矿15队 井位:26-3186井 齿形:双圆弧齿形、切边带 运行16小时 运行18天 运行51天 第二次试验结果分析 高效节能特种带实验效果对比表 (1)7月21日至8月13日试验采集数据: 带轮外径:更换前282mm 更换后272mm 电 机:更换前:稀土永磁电机,转数750转/分。 更换后:普通异步电机,转数730转/分。 第二次试验结果分析 (2)试验井减少丢转产生的增益 (3)试验井增益而产生的日节电 第二次试验结果分析 (4)试验效果评价 齿形方面:啮合理想、磨损轻微、干涉几乎消除。 运行寿命:已经安全运行10个月,目前仍正常使用。 运行测试:传动效率提高3.66%。 温度及噪声正常。 1 2 3 4 汇 报 人:闫 威 完成单位:设备科、采油一矿 2010 年 5 月

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