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56精磨QC成果报告要点.ppt

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三、 现状调查及目标可行性分析 1、小组成员查看08年12-09年2月生产报表,统计了减震柱镀后抛光合格率情况,结果如下: 四、目标设定 小组成员绘制目标柱状图如下: 五、 原因分析 小组成员运用头脑风暴法对产生磕碰划伤的原因进行讨论、分析,整理系统图如下: 通过以上分析,小组成员共找出9条末端原因: 1、导板工作面材质硬; 2、导、托板未按规定更换; 3、抛轮切削量小; 4 、加工时杂质未清除; 5、导板与工件间隙小; 6、工件下料时相互碰击; 7、工件存放过高; 8、工位器具未清洗; 9、工位器具未清洗干净。 六、要因确认 小组成员针对9条末端原因逐条进行分析、确认,验证如下: 确认一:导板工作面材质硬 4月26日,徐厚福分别对4台磨床的导板进行验证,因导板工作面为硬质合金,发现工件在加工旋转时,尾部与导板接触过程中表面产生螺旋划伤,检查数据记录如下: 确认三:抛轮切削量小 5月5日王碧强、高铁山对修整后的抛轮切削量情况进行检查,检查记录如下: 确认四:加工时导托板杂质未清除 确认五:导板与工件间隙小 确认六:工件下料时相互碰击 确认八:工位器具使用前未清洗 要因总结 小组成员针对主要原因,运用“5W1H”的方法制定如下对策: 1、对策全部实施后,小组成员对09年8月—10月对减震柱镀后抛光合格率情况进行汇总(生产总数N=623488支),统计数据如下: 对策实施后目标完成情况: 1、投入S1: ①增加喷淋,过滤装置:4个*1.2万元/个=4.8万元; ②导板更换费用:4个*300元/个=1200元; ③抛轮更换后增加费用: 2个*4000元/个=8000元; ④合计:S1= ①+②+③=5.72万元。 2、节约S2: ①节约电镀返工费用:623488件×(98.42%-89.37%)×7.36元/件=414831元;②节约返修工时费:623488件×(98.42%-89.37%)÷225件/小时×15元/小时×2人=75150元;(人工费以每小时15元计);③节约返工返修费用: 623488件×(98.42%-89.37%)×1.02元=57490元(单件返工成本=设备费+辅料费+电费=1.02元) ④合计:S2= ①+②+③=547471元。 3、本次活动共创经济效益S: S=S2-S1=490271元 为了进一步巩固活动结果,小组采取了以下措施: 通过本次QC小组活动,提高了小组成员分析与解决问题的能力,增强了团队精神和协作意识,加强了质量意识、成本意识和改进意识,QC方法的运用也得到很好的锻炼。 本次QC活动,小组各成员通过群策群力,运用PDCA循环仔细分析和总结,针对减震柱镀后合格率低的问题进行了改进,经公司领导确认,达到并超过了预期的目标。下一步我们将针对《提高减震柱磨加工效率》进行改进,下一个PDCA循环再见! 1、针对加工时导、托板表面有杂质的问题,小组成员决定在设备上增加高压喷淋、过滤装置,将遗留在导、托板表面的杂质冲洗掉,再通过过滤装置将杂质进行过滤,避免磨削液中杂质在加工时划伤工件表面。 实施三:增加导、托板表面杂质清除装置 改进后加 装的过滤 装置 未有高压喷 淋,抛光时 产生的杂质 遗留在导托 板表面 对工件加工 时进行高压 喷淋,清除 导托板表面 杂质 改进前结构 改进后结构 改进后结构 2、7月10日,2台磨床加装高压喷淋、过滤装置完毕后,分别对水压和流量进行了确定,并对效果进行了验证,数据记录如下: 400 400 加工数量(件) 1.0 1.0 流量(升/秒) 量杯 测量工具 0.1 0.1 水压 Mpa 有少量 有少量 导、托板杂质 目测 测量工具 不合格 不合格 判断结果 2# 压力表 测量工具 表面无杂质 标准 1# 项目 设备编号 制表:徐厚福 日期:2009.7.10 3、通过以上验证,加装高压喷淋、过滤装置后有所改善,但效果不彻底。导、托板表面仍有少量杂质未冲洗掉,通过观察发现工件前后端未清洗到。 制表:徐厚福 日期:2008.7.14 合格 0.15-2.0 1.5-2.0 无杂质 合格 0.1-0.15 1.0-1.5 无杂质 800 800 加工数量(件) 1.5-2.0 1.0-1.5 流量(升/秒) 量杯 测

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