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现场存在的问题: 加酸机旁边牛眼珠台面严重腐蚀,多个牛眼珠定死不能滑动。 * 现场存在的问题: 烤箱下半自动传输带损坏,未得到改善。 * 现场存在的问题: 安全帽洒落满地无人捡起。 * 现场存在的问题: 真空加酸机下酸管里面太多污渍没有清理,看不到内部酸量状态。 * 现场存在的问题: 烤箱设置温度与实际测试温度相差太大,至今无改善 * * 时间:2012.09.26 * 一、品质月活动情况 汇报总结: * 1.品质目标达成情况:(见下表) * * 未达标原因初步分析: 设备部:(1).5#铸焊机故障原因:底模上下不一,轴承坏了,目前暂时无法解决,维修人员正在向设备厂家学习铸焊机工作原理。(2)磨板机出现故障的原因是线圈容易烧坏,造成机器正转而不反转。磨板机从更新后一直无法正常工作,换回原有磨板机以旧机代替新机作业。 工程部:未达标的原因:(1)工单信息不全面;(2)客户具体要求未注明;(3)客户要求变更造成。(4)极板信息错误。 生产部:未达标原因:(1)加酸组胶不良原因:品质月前两周生产部在统计报表时把盖片不良和胶不良统计在一起,造成胶不良比例较大,后面分开后就降低了.(2)2号楼检测工位不良原因:QC前面各工序未做外观控制,导致流入QC工位不良率增加,导致检测工位不达标。 * 2.人员培训情况:(一) 员工培训计划 序号 培训内容 培训时间 负责人 参加人员 跟进结果 1 叠板至入铁盒 8月14日 唐龙道/游平 相关工位员工 已培训 2 色胶至加酸 8月14日 陈建春/赖冬洲 相关工位员工 已培训 3 刷极耳至烧焊 8月16日 唐龙道/游平 相关工位员工 已培训 4 盖帽至上架 8月16日 陈建春/赖冬洲 相关工位员工 已完成 5 入槽至跨桥至 8月18日 唐龙道/游平 相关工位员工 已培训 6 充电 8月18日 陈建春/赖冬洲 相关工位员工 已培训 7 试盖至扣盖 8月20日 唐龙道/游平 相关工位员工 已完成 8 检测至丝印 8月20日 陈建春/赖冬洲 相关工位员工 已培训 9 翻电池至底胶 8月22日 唐龙道/游平 相关工位员工 已培训 10 包装 8月22日 陈建春/赖冬洲 相关工位员工 已培训 * 2.人员培训情况:(二) 员工培训计划 序号 培训内容 培训时间 负责人 参加人员 跟进结果 1 ERP重点工位注意事项 8月24日15:00 刘少波 品管生产 相关工位 已培训 2 设备运行处理及机器使用安全介绍 8月30日前 张惠承 生产部相关人员 已培训 3 重点操作工位操作培训 8月30日前 左林 生产部相关人员 已培训 4 质量意识培训 9月8日前 刘光辉 生产、品管管理人员 已培训 5 如何处理异常及制程检验 9月8日前 刘光辉 全体QC 已培训 * 2.人员培训情况:(三) 员工培训计划 序号 培训内容 培训时间 负责人 参加人员 跟进结果 1 1.岗位操作技能 2.不良样品解析/判定标准 3.现场机器设备操作技能 4.物料检验标准/抽样标准 5.客户文件要求 6.生产工艺/制程品质控制点 7.报表填写 8.5S/考勤考核 9.品质意识 8月17日 戴先斌/裴友福 查酸 已完成 2 8月19日 周礼华 IQC 已完成 3 8月21日 裴友福/华玉 极群检查/外观QC/QA 已完成 4 8月23日 戴先彬/裴友福 查酸人员 已完成 5 8月23日 周礼华 IQC 已完成 6 8月23日 龚纯跃 检测QC/QA 已完成 7 8月25日 饶红 IPQA 已完成 9 8月27日 华玉 外观QC 已完成 10 8月29日 裴友福 IQC/QA/IPQA 已完成 11 8月31日 裴友福/饶红 IPQA 已完成 * 培训总结: 1.以上培训多数是岗位操作和技能提升方面的,多数是针对一线操作人员。 2.关于团队建设和员工心态调整方面的培训涉及极少。 3.一场战争的胜利,除了整体实力以外,将领是要起到决定性的作用的,而此次培训针对提升管理水平的很少。 4.团队凝聚力、向心力、执行力方面的培训几乎没有,好的产品不是靠个人,而是靠团队全体成员不折不够的执行来实现。 * 3.工艺稽核及现场巡线: 1.现场巡线时发现多张焊台工位未倒铅渣。(已改进) 2.烤箱上两处螺钉存在安全隐患;(跟进中) 3.两条烤箱下半自动拉线带出口处严重损坏,经常会漏电池和夹到电 池。(未改进) 4.铁盒未及时整理。(已改进) 5.车间5S工作不到位,有物料掉在地上无人捡。(跟进中) * 6.检测组12V7A端子被批量压塌。 7.消防
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