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收砷系统改良设计及制作应用
收砷系统改良设计及制作应用
摘 要:通过新材料的应用,设计并自制布袋除尘器,解决收砷系统腐蚀泄漏问题,极大的提高了设备开车率,有效的降低生产成本,提高经济效益和环境效益。并将新材料新工艺进行推广,扩大使用范围。
关键词:收砷系统;材料复合技术;喷吹;制作应用
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.254
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称恒邦股份)硫酸三车间6万吨/年制酸系统于2005年1月建成投产,采用瑞典波利登两段焙烧技术处理含砷矿,其中一段工艺就是收砷工艺,其主要设备就是脉冲布袋除尘器。2009年以后,为满足公司生产废水零排放的要求,生产工艺做了变更,由原来的清水造浆变为废水造浆,这一改变造成整个生产系统设备腐蚀加剧,收砷系统尤其是布袋除尘器箱体腐蚀漏气,频繁焊补,由于含砷的原因,给维修造成了很大的难度,以致除尘器厂家的维修人员都拒绝进行维修。同时布袋的更换周期变短,布袋除尘器漏风率大,车间电耗也增加,这样也给车间生产带来了被动。由于工艺的连续性不能停车,2010年8月在原有布袋除尘器西侧重新打基础新增一台布袋除尘器,8月份投入使用,原有除尘器报废。这台新布袋除尘器开车不足半年就开始维修,仅两年的时间就腐蚀严重,已无法正常运行。专业制作布袋除尘器厂家都束手无策。
为了解决收砷系统出现的这个大难题,同时满足废水零排放的环保要求,恒邦股份对收砷系统进行了积极的探索和研究,重新设计、自制了一台新的布袋除尘器,同时对骤冷塔也做了改造,于2013年7月投入使用,到目前为止,该布袋除尘器的使用效果非常好,无漏风,收砷布袋使用周期变长,电耗降低,彻底解决了困扰多年的问题。
1 收砷系统主要设备
收砷系统主要设备见表1
2 脉冲布袋除尘器收砷的工作原理
从电除尘器来的烟气中含有气态的As2O3,As2O在高温下呈气态形式存在于炉气中,而在温度较低的情况下会呈固体形式存在,骤冷塔将电尘来的约350℃的烟气温度冷却到130-150℃,As2O3从由气态形式凝固结晶析出形成颗粒状,该烟气从布袋除尘器灰斗进风口进入,在导流板的作用下固体颗粒的As2O3分离结晶直接落入灰斗,细微粉尘进入滤袋过滤,粉尘滞留在滤袋表面,净化气体经上箱体由出风口排出。进入灰斗的As2O3固体颗粒由自动包装机完成计量包装和入库,从而达到收砷的目的。随着过滤的不断进行,除尘器阻力也随之上升,当阻力达到一定值时,清灰控制器发出清灰命令,首先将提升阀板关闭,切断过滤气流,然后,清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号,随着电磁脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内,滤袋迅速鼓胀,并产生强烈抖动,导致滤袋外侧的粉尘抖落,达到清灰的目的。由于设备是模块式生产的、单元组合式除尘机组,所以上述过程是分单元进行的,一个单元在清灰时,其余单元仍在正常工作,保证了设备的连续正常运转。
3 收砷系统改造中存在问题及解决措施
(1)采用材料复合技术,提高设备耐腐蚀性能。原布袋除尘器本体与烟气接触部位的材质是6mm-10mm不等的316L不锈钢。由于是湿法冶炼,又是废水造浆,废水中氯离子含量较高,经焙烧后,烟气中的氯离子含量就高,能达到3000PPM,而316L不锈钢耐氯离子仅耐到300PPM;另外在运行中布袋除尘器侧壁易形成冷凝酸,造成壳体酸腐蚀渗漏,烟气外漏,造成整体设备腐蚀。针对上述两问题,设备动力公司经多方研究试验,找到一种既耐氯离子腐蚀又耐稀酸的材质--254Smo不锈钢。因254Smo不锈钢价格较高,为了降低制作成本,在图纸设计时除尘器骨架采用碳钢,凡烟气接触部位全部内衬1.5mm-2mm厚254Smo不锈钢,既解决了强度问题,又极大降低设备造价,提高设备性能。
(2)优化设计,缩短施工时间,引入显影技术,确保焊接质量。设计为采用钢结构作为主要支撑,碳钢衬254Smo不锈钢结构,为了保证焊口耐腐蚀性能,内衬254Smo不锈钢均采用氩弧焊焊接。为了减少焊口数量,降低焊接缺陷,设计时大量减少了箱体内部弯角部位数量,减少烟气与焊口的接触量,同时节省了不锈钢焊接时间。不锈钢焊接质量检验也是一大难题,无法试压,细微泄露点无法检查到,所以制作时采取显影技术进行不锈钢漏点查找,杜绝焊接缺陷,保证焊接质量。
(3)喷吹方式改进。原布袋除尘器在空压机意外停车或气压不足的情况下,易造成气缸关断,致使气体通道被封闭进而系统停车。为了提高开车率,车间经常把气缸用钢丝捆扎,改成在线清灰,造成喷吹不彻底,影响喷吹效果,造成系统压力波动。为了解决上述问题,将已制作好的气阀设计改造为下部常开式结构,在通气时关闭,在断气时打开,如空压机停止运行或气压不足时,所有气阀打开,彻底解决因布袋喷吹问题造成整个系统停车,也开
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