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EF教材
EF已改善及待改善的问题
A 产线发生过的不良及改善
一,释放回跳
历 史:产品在刚生产时释放回跳时间本要求1毫秒一下,现已改为8毫秒以下。
问 题:EF释放回跳时间本要求1毫秒一下,但实际有10%以上的不良
原 因:产品本身的特性达不到要求。
对 策:1,将释放回跳在8毫秒的产品作寿命试验对比,确认与回跳在1毫秒的产品没有差异后规格修该到了0-8毫秒
2,回跳改到0-1毫秒后还有1%的不良,再将测试仪的COIL端子接一个稳压二极管后测试,不良在0.1%以下.
结 果:释放回跳时间由1毫秒改到8毫秒,CIOL接管测试,已OK无需后续对策。
二,结构不良
历 史:产品在刚生产时有结构要求,但不良率高,没有有效对策,经研发与品证决定,对结构不做要求,初期生产近100K没结构检查,后捺印返工时品证又要求结构全检,理由是PCF格力有抱怨产品有响声,返工时有30%的结构不良报废
问 题:产品在摇动时有较大的响声,品管为避免客户抱怨,要求改善上下摇动的响声。
原 因:1,接点背面高度偏高,靠住BASE,使SCC不能压住CARD。
2,BASE顶住ARM的部分变形,不稳定。
3,SCC铰合时变形。
对 策:1,将接点背面的高度改低,使接点背面与BASE不能接触,让SCC头部能压住CARD,
2,将BASE顶住ARM的部分改短加厚减少该部分的变形,增加稳定性.
3,改善SCC的变形(见三的内容)
结 果:经以上改善,不良率由25%下降到10%以内,但不能达到0.1%的目标,研发在研究进一步改善的对策.产线追加了结构检查。需后续改善。\
三,SCC铰合变形
问 题: 铰合时SCC会有较大的形变,严重影响FOLLOW与结构
原 因:因改善结构问题,SCC背面的高度要求降低,但将铰合模具上模模腔改浅强行将高度降低,铰合时SCC会有较大的形变
对 策:将接点尺寸修改,背面高度来料时高度降低,再将铰合模具的上模无腔改浅铰合
结 果:已完成,无需后续对策。
四,产品六个面测试电气特性差异大
历 史:产线刚生产时半成品测试是倒测,成品测试为正测,检查段不动作不良15%左右,
分析为产品正测与倒测产品感动电压差异最大,5%-10%的额定电压变化。产线联 络设备科将半成品测试改为正测
问 题:产品六个面测试电气特性差异大,特别是正测与倒测感动电压相差10%(额定电压)左右。
原 因:ARM较重,产品在不同面时,ARM重力对CORE的吸力影响不一样。
对 策:产品使用说明中要强调产品使用方向为正立,产线在生产中均为正测。
结 果:已完成,无需后续对策。
五,F端子客户使用时折断。
问 题:客户有抱怨F端子使用时易折断。
原 因:1,F端子冲压时折弯处有压伤。
2,产品本身的折弯次数不够强
对 策:1,要求冲压改善折弯处的压伤。
2,要求F端子点胶时胶水要覆盖住端子,为能保证该要求,将F端子图面修该,使端子面与BASE面相平,利于点胶。
结 果:改善的F端子已冲压完成,因停产产线还未试作。
F端子点胶覆盖后F端子不易折断。
六,F端子氧化
历 史:EF在捺印返工时发现10%以上的F端子已氧化,有的有明显的锈斑,返工时要挑出用橡皮擦除。
问 题:产品在放置一段时间后F断子会氧化。
原 因:原因不明,PQC有在恒温下做氧化试验会氧华
对 策:有将产品清洗后在做氧化试验,还是有氧化。对策失败。
结 果:暂无后续对策
七:CORE电镀不良
问 题:CORE来料时会有部分CORE有锈斑,没电镀上。
原 因:因CORE口部宽度与两个COR的厚度差不多,电镀时会经常出现两个CORE卡到另一个CORE的口部,造成电镀不良。
对 策:将CORE口部尺寸加宽,产线整型机修改后将口部尺寸整到规格内
结 果:改善有效,已完成。
八:接点电阻高
历 史:产线刚生产时要接点点阻规格100毫欧以下,但在格力使用时发现30毫欧以下的产品才能通过客户测试,给客户的规格也是30毫欧以下,后研发与品证要求生产时接点电阻30毫欧以下,出格力的产品返工,返工是有12%的不良。
问 题:接点电阻规格1要求30毫殴以下,产线不良率40%左右。
原 因:,只是怀疑接点本身不能达到要求,但不能找到具体的根本的原因。
对 策:1,接点二次研磨试做失败
2,接点先清洗在铰合或接点先铰合再清洗试做失败
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