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第二阶段启动中的注意事项。 尽可能早地投入灭火保护; 整个过程应严密监视锅炉各项参数是否满足启动曲线的要求,如不能满足启动曲线的要求应立即采取措施加以调整; 在燃烧器不超温的前提下,尽量将等离子燃烧器出力增至36t/h,投入第二层(E层)燃烧器,启动E磨煤机。为保证E磨可靠的点燃,E磨投入煤量大于20吨/时。在E磨煤机燃烧稳定后,将F磨煤机的出力适当降低; 如发现负压波动较大、燃烧不稳等,必要时可以投入油枪支持。待调整稳定后再停止油枪运行; 当负荷超过最低稳燃负荷后,应逐次停止等离子点火装置; 4.3等离子点火与防爆点火开始炉膛爆破的可能性 煤种 浓度下限μmin(kg/m3) 浓度上限μmarckg/m3 易爆浓度μikg/m3 最大瀑炸压力PmaxMPa 最低含氧量Q2min% 烟煤 0.32~0.47 3~4 1.2~2 0.13~0.17 19 褐煤 0.2~0.25 5~6 1.7~2 0.31~0.33 18 有爆炸危险的煤粉浓度和氧量 煤粉进炉膛后即使100s内不能点燃是安全的 磨煤机停止过程可以考虑不投入油枪 4.3.1断弧后炉膛爆破的可能性:合理设定保护逻辑(目前逻辑) 在FSSS逻辑中设计“正常运行模式”与“等离子运行模式”,由运行人员在DCS画面切换,从而实现FSSS逻辑切换功能;“正常运行模式”运行时,维持原有的FSSS逻辑; ; F磨煤机启动条件中点火能量满足条件之一 “相应油层(EF)至少有3个角在运行” 在“等离子运行模式”时改为“4个角等离子点火装置启弧成功”,该信号由等离子主控PLC送出。 ; E磨煤机启动条件中点火能量满足条件在“等离子运行模式”时改为: 以下任一条件满足(其中1-3项为原有逻辑): 1)相应油层(EF)至少有3个角在运行; 2)相邻层给煤机投入证实: 给煤机运行且相邻层至少3个角有火焰,再过3 分钟后,给煤机出力25 T/H并且 主汽流量30%(585T/H)。 3)≥3台给煤机运行而且主汽流量≥60 %(1040T/H) 4)F给煤机运行,F给煤机出力36 T/H,并且4个角等离子点火装置启弧成功。 4.3.1断弧后炉膛爆破的可能性:合理设定保护逻辑(目前逻辑) 任意两角等离子装置工作故障导致断弧立即跳F磨煤机; F给煤机运行120秒后,F层火检丧失2个或以上角火焰(延时5秒)时,跳F磨煤机; 将F磨出口闸板的4个控制电磁阀和磨煤机密封风门电磁阀改为由DCS分别控制,在F磨4个出口闸板全部打开时,关闭F磨密封风门;F磨4个出口闸板有任一个关闭时,打开F磨密封风门。 如F磨煤机跳闸,联跳给煤机,联关磨煤机4个出口气动门,等离子点火器跳闸;当等离子任一台点火装置断弧时,还将进行如下操作: 光字牌发出声光报警; 自动关闭该角对应的磨煤机出口闸板门,在关闭指令发出后,该出口闸板在15秒内关不到位,在操作画面发报警。 锅炉MFT时,等离子点火器全部跳闸,并禁启; “等离子运行模式”运行时,点火延时不触发MFT; “等离子运行模式”运行时,取消F磨煤机任意出口门关闭跳磨逻辑。 4.3.2 投入第二台磨煤机时炉膛爆破的可能性 在启动第二台磨煤机前,F磨煤机的出力应达到36T/H 适当提高第二台磨煤机的初始出力(20~25T/H),在煤粉燃烧后再调整2台磨煤机的出力; 及时监视着火情况。 4.3.3初始点火时的燃烧效率是否足以保证安全 等离子点火期间飞灰可燃物 我厂在吹管期间一电场飞灰可燃物为26.3% 因此在使用等离子点火初期,应保证空预器吹灰的可靠投入是可以保证点火期间安全的有效手段 4.3.4能否满足启动曲线 1、只要及时调整,实践说明可以满足启动曲线 2、我厂采取等离子点火后,磨煤机出力在16~25T/H范围内时,锅炉主汽温度、再热汽温、主汽压力变化平稳,完全满足锅炉升温升压速率的要求,受热面壁温无超温现象的发生 五、等离子点火技术 在台电的应用 5.1成功应用了等离子点火技术: 实现了无油点火:在锅炉冷态、等离子点火模式下,从给煤机(初始煤量20~25T/H)启动到煤粉着火的时间在60S左右且燃烧稳定,火焰明亮;热态下着火只需要50秒左右。 磨煤机出口门的控制方式改造是成功的:在吹管过程中,3、4号角多次发生灭弧现象,其相应出口门联锁关闭,在三个角燃烧下,磨煤机运行工况及锅炉燃烧稳定。 5.1成功应用了等离子点火技术: 采取等离子点火后,磨煤机出力在16~25T/H范围内时,锅炉主汽温度、再热汽温、主汽压力变化平稳,完全满足锅炉升温升压速率的要求,受热面壁温无超温现象的发生。 并在吹管期间完成了在等离子模式下磨煤机最大出力(磨煤机出力39T/H、风速26m/s)、最低出力(1
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