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钢丝网骨架PE复合管项目组
2014年12月
一
二
三
四
五
六
课题立项目的与背景
课题实施方案与具体措施
课题投资额
课题具体成果
课题效益分析
后续工作建议
一、课题立项目的与背景
无限长连续生产工艺:
钢丝易滑移、分布不均匀;
钢丝张紧力大小不均匀
钢丝头外露
效率较低
存在安全隐患
定长间歇式生产工艺:
设备:变张力控制使钢丝均匀分布,张
紧力大小均匀
工艺:无需更换钢丝,消除钢丝头外露,
表面质量可靠,生产安全,生产效率大幅提高,节约人工用量及能耗。
工艺创新
二、课题实施方案与具体措施
1、目标定位
产品品质:产品质量稳定可靠性与外观卖相明显提升
生产效益:单线减少2工人,生产效率提升50%以上,成
本降低3~4个百分点
2、技术方案
塑料挤出主机系统:进口挤出生产线(巴顿菲尔)
钢丝缠绕控制设备:合宁电工缠绕机,对缠绕钢丝实现变张力控制
3、课题主要技术工作
技术革新:
定长非连续生产工艺,巴顿挤出机+合宁电工的缠绕机,
优势:质量稳定、生产效率高、人工成本低、合格率高等。
调试与改进主要工作:
效率提升:D200 提速到1.0m/min,提高了51.5%增加模头间
距和加设冷却风环,真空箱改为“3+ 6”模式,实现
提速:0.3 m/min 0.9 m/min
安装调试:多厂家的设备组合,调试其同步性、匹配性、连续
稳定性
工艺设备改进完善,主要解决了如下问题:
①缠绕时内管抖动:设托辊
②控制系统:螺杆转速 、温度、显示屏
③模具修改:约束环、定径套、包覆模具
④温度调控:烘箱
⑤盘线机修改:计米轮、导丝
⑥冷却控制:风环、真空箱
⑦规格增加:D225
三、课题投资额
钢丝网骨架PE复合管道生产线 388万元
配套模具与工装夹具 3 万元
设备安装与改进 6 万元
共计 397万元
四、课题具体成果
1、项目类型:自主立项;已取得浙江省省级工业新产品(
新技术)鉴定证书
2、技术来源:自主创新,已申报发明专利。
3、项目进度:2013-8-/21开始,原定2014-4-20结束推至5-24
原因:设备交付迟10天,调试规格由原计划
3个增加至6个;
4、技术难点:① 多个厂家设备间的匹配协同;
② 冷却控制;
③ 增加变张力控制后带来的钢丝断丝的负面
影响;
5、提高规范性:完善现有标准(企标)。
6、效率提升:单台生产线减少用工1人;生产效率提高50%以上。
7、品质提升:
原工艺
新工艺
爆破压力在5.4~6MPa范围波动
爆破压力在5.8~6.1MPa范围波动
五、课题效益分析
1、钢丝管项目本年度产销概况:
2014年1-11月钢丝网复合管销售额为1259.3万元(含税)
本年度重庆机场大订单1600万(出厂价约1100万)
2、本课题效益状况对比:
以D200-PN1.6规格钢丝管在两种工艺生产线上生产效益情况为
例进行比较,结果如下表:
原工艺与新工艺生产效益对比(D200-PN1.6)
原工艺产出利润率(%)
新工艺产出利润率(%)
提升值(百分点)
17.16
21.26
4.1
六、后续工作建议
效率提升:
改进冷却装置、增加冷却距
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