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- 2016-09-10 发布于北京
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MPI总线技术在冷带退火炉控制系统应用.doc
MPI总线技术在冷带退火炉控制系统应用
摘要:由于我公司冷带退火炉是分期安装投产的,开始两套慢慢发展到十套,每套炉子控制方式都是用西门子PLC200系列,温控仪,无纸记录仪独立控制,但由于早期时期安装的退火炉的控制方式、控制设备型号、控制程序不同,特别是在退火温度曲线记录存在很多问题,给系统维护与成本带来不便,特提出改进方案。本设计着重介绍PLC300与PLC200及上位机进行通信系统在冷带轧钢退火炉过程控制中的应用。
关键词:微处理器 可编程控制器 PLC通信 冷带轧钢 退火炉
中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)05-0005-02
1 引言
冷轧带钢经冷轧后产生冷塑性变形,要对冷轧后的带钢进行再结晶退火处理,罩式退火(退火炉)是冷轧钢卷传统的退火工艺。在长时间退火过程中,钢的组织进行再结晶,消除加工硬化现象,从而获得优良的机械性能。退火时,每炉一般以5个左右钢卷为一垛,各钢卷之间放置对流板,扣上保护罩(即内罩),保护罩内通保护气体,再扣上加热罩(即外罩),将带钢加热到一定温度保温后再吊冷却罩进行风冷,当温度降到一定时,再进行水冷直至冷却结束。在整个退火工艺中,温度采集记录和控制显得尤为重要,每个炉子的内罩、外罩各取一个温度采集点,分为内罩温度和外罩温度,用K型热电偶进行测温,并通过补偿导线将温度信号传入无纸记录仪和温控仪表。由无纸记录仪记录每个炉子的实时温度曲线,可通过它查询温度历史记录数据;每个炉子的加热和保温段采用欧姆龙温控仪表进行控制,通过仪表的PID调节,输出触发信号控制可控硅导通,实现智能加热、保温控制。炉子的冷却段分为风冷和水冷,采用安东测温仪表进行分段控制。
我公司冷带分厂原先使用的是强对流保护气体罩式退火炉,共十套二十台炉子,每套炉子控制方式是用西门子PLC200系列,欧姆龙温控仪,安东904温控仪,无纸记录仪。按退火工艺要求对温控仪的设定,通过对温度的升温时间、保温时间、及风冷、水冷等工艺的控制,以保证产品的质量,但随着生产规模的扩大,公司冷带轧钢退火炉的数量不断增加,独立的控制系统太多,特别分散,控制方式,控制设备型号,控制程序不同,存在诸多问题。显然这套控制方式已很难满足现在产品质量的要求,故对其温度控制方式进行了改进。
2 冷带退火炉原控制系统分析及存在的问题
原冷带退火炉控制系统结构图如图1所示。
缺点:
(1)PLC200控制系统没有上位机监视,数据反映不直观,且PLC200出故障时,很难直观判断,必须与笔记本电脑通讯,判断故障点,这样维护时很浪费时间,不仅影响公司生产进度,还影响产品的退火质量。(2)由于分期安装,十套二十台炉子共有5台12通道无纸记录仪,且无纸记录仪有软盘读取数据的、有优盘读取数据的,接线端口各个不同,若数据保存满了或者要修改无纸记录仪的重要参数时,需要通过软盘从本身自带的软驱进行下载到计算机进行保存和修改,而且两三个月就要转存一次,设备使用年限太久,经常读取失败,无纸记录仪记录时常出现死机或不断重启,导致历史温度数据丢失等现象。更换或维修成本很高,一套近万元。(3)各套仪表型号设置不一样,PLC200程序也不一样。备品配件不兼容,导致备品备件太多,购买备件也得花很高的成本,浪费资金。
3 冷带退火改进方案
针对上述缺点提出对整个退火温控系统需要进行全方位的优化,在确保正常生产的同时,要从根本上降低其维护成本。改进后的冷带退火炉控制系统结构图如(图2)所示。
(1)由于十几套炉子仪表控制众多,用PLC300代替原来的仪表控制,S7-300是模块化的中小型PLC适合于中等性能的控制要求。模块能满足各种领域的应用。可以增加模块,对PLC进行扩展,简单实用的分布式结构和强大的通信联网能力。(2)采用MPI工业控制网络将所有炉子的PLC200控制系统与PLC300进行联网,从而实现集散控制的目的。还可以保留原来的电气控制系统,这样改动不会特别大,节约成本,在实施时可以一台一台分部通信、改进,不影响分厂生产。(3)使用PLC300与上位机通信、实时监控设备运行状况,更重要的是可以代替五台无纸记录仪,节约无纸记录仪维修成本,并用电脑实时监控其状态和当前运行的阶段,储存量非常大,方便将来扩展。
4 PLC控制系统的设计
4.1 PLC系统设计
PLC系统设计包括:硬件组态和step 7程序设计。
(1)硬件组态设计。首先确定系统的规模,由此计算PLC输入、输出点数,并且统计输入输出信号的数量来选择模块的类型和数量,在选购PLC模块时要在实际需要的点数的基础上留有一定余量。在本系统中,每台炉子包括东炉内罩温度、西炉内罩温度和外罩温度,10
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