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用PLC和变频器实现给水加氨的自动控制.doc
用PLC和变频器实现给水加氨的自动控制
摘 要:江苏新海发电有限公司2*330 MW机组锅炉给水加氨有3台给水加药泵,二开一备用,原有的控制器为单机控制,备用泵手动切换,设备老化,操作困难,设备故障率高,维护量大,为此,考虑采用变频调速技术进行改造,用PLC实现自动调节和各种控制功能。运行实践证明,该方案稳定可靠,经济效果明显。
关键词:PLC 给水加氨 变频器 自动调节
中图分类号:TP27 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)04(b)-0096-01
本企业所用的锅炉给水自动加氨控制系统比较落后,操作困难且容易发生故障,因此采用PLC和变频器进行改造,下面对具体改造方案和结果进行探讨。
1 锅炉给水自动加氨控制系统工艺要求
(1)锅炉给水自动加氨控制系统在正常生产过程中,由1#给水加药泵实施向15#机组除氧器水箱出口下降管加氨,由3#给水加药泵实施向16#机组除氧器水箱出口下降管加氨。2#加药泵作为备用泵,根据备用泵状态进行切换。
(2)当正使用的加药泵的控制方式“就地―远控”开关处在“就地”时,设备均在就地进行操作,PLC和上位机起监视作用,在远控时,执行控制和远操。
(3)保持省煤器入口pH值控制在设定范围内。
(4)对加药泵及变频器运行状态动态监测,以实现动态检修。
2 锅炉给水自动加氨控制系统系统控制原理
由省煤器入口pH值控制加药量,以pH值作为反馈量对加药量进行PID控制,输出为控制加药泵变频器的输出频率值。设定一个低的pH值,当pH小于此值时,启动加药泵,设定一个高的pH值,当pH值大与此值时,停止加药泵。根据△pH值的大小由PLC内PID功能模块进行PID运算,控制变频器来改变电动机转速,达到所要求的PH值。当pH值低与低的pH设定值时,省煤器入口pH值偏低,则提高变频器输出频率,使电动机转速加快,增大加药量;当pH值高与高pH值时,省煤器入口pH值偏高,则降低变频器输出频率,使电动机转速降低,减少加药量,直至不加药。这样不断的调整,使pH值稳定在设定范围内。系统结构如图1所示:
3 锅炉给水自动加氨控制系统设计方案
新海发电有限公司2台三十万机组化学控制系统包括上位机(包括通讯网络),PLC控制系统急救地控制仪表,水系统监控系统包括制氢站,反渗透,水汽站三个系统组成,自动加氨控制系统是水汽站系统的一部分,它包括上位机一台(ifix画面创建软件),S7-300系列的CPU315-2DP属于最高端产品,15#机组和16#机组各一台5288型在线PH仪表,以及三台变频器,接触器,操作按钮等组成。
该自动加氨控制系统采用PLC实现加氨泵的自动控制,以及启停,备用切换,故障报警,加氨泵保护等各种控制功能的实现,由上位机实现对控制过程和设备的监视,实现人机接口。
3.1 PID运算功能的实现
S7-300系列CPU315-2DP具有连续调节功能块FB41,使用时只要将设定值,过程变量,手动值等值输入FB41,产生背景数据块DB41,就能较好完成所要的PID调节。
在调试过程中,根据目标值要求的范围进行背景数据块DB41的数据调整,直至达到要求值。
3.2 启动
在上位机画面上(使用IFIX画面创建软件),设有远控/自动变频,远控/手动变频,远控/工频,按钮。现场控制柜上有远控/就地 按钮,可以现场工频启动电机。
3.3 运行
正常情况下,自动加氨程序运行,1#加氨泵给11#机组加氨,3#加氨泵给12#机组加氨,2#加氨泵备用。
从现场5288型PH表送入的PH值信号,以4~20 ma模拟量的形式进入PLC模拟量通道,经过FC105的数值转换后,根据值的大小进行FB41的PID调节,输出变频器的频率值,经过FC106的数值转换后,由PLC模拟量输出通道输出到变频器,控制加氨泵的转速,最终控制锅炉给水的加氨量,保证锅炉给水的品质。
3.4 停止
上位机画面上设有停止按钮,控制自动加氨程序的执行与停止。现场控制柜上有启停按钮控制整个系统的启停。
3.5 切换
在上位机画面上有2#备用泵的控制按钮,分别为2备1和2备3。2#加氨泵的控制程序与其他2台泵相同,控制数据的输入采用数据块的方式。
当1#加氨泵故障时,投入2#加氨泵,同时把控制1#加氨泵的数据送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向11#机组锅炉给水加氨。
当3#加氨泵故障时,投入2#加氨泵,同时把控制3#加氨泵的数据送入2#加氨泵的控制程序;控制2#加氨泵向12#机组锅炉给水加氨。
当1#加氨泵和3#加氨泵正常时,2#加氨泵无论采用那台泵的数据,2#加氨泵都不启
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