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陕西陕化煤化工有限公司锅炉腐蚀原因分析报告.doc
陕西陕化煤化工有限公司锅炉腐蚀原因分析报告
【摘要】本文分析了陕西陕化煤化工有限公司#1锅炉水冷壁爆管原因,认为造成#1机组锅炉水冷壁爆管的根本原因是锅炉给水被污染,使给水中杂质离子含量太高,导致炉水水质很差,造成水冷壁管结垢,引发垢下腐蚀使管壁减薄,最终由于管壁强度不足而爆管。
水质异常原因查定结果:对于#1炉,原设计采用循环水作为两台给水泵的密封水及冷却水,密封水及冷却水通过机械密封装置进入给水泵腔体被带入给水母管,从而进入锅炉水系统,循环水中高浓度的钙镁离子导致水冷壁管、汽包等水系统结垢。改造前,给水泵密封水是污染锅炉给水的主要原因,其次是给水加氨所用的氨水;给水泵密封水改造后,给水加氨所用的氨水是污染锅炉给水的主要原因。对于#2机组,给水加氨所用的氨水是污染锅炉给水的主要原因。更换氨水后2台机组水汽系统氢电导率明显下降,水质符合标准要求。
目前,#1机组仍然存在给水溶解氧严重超标的问题,主要是给水泵密封用除盐水泄漏导致的,需要对密封水进行改造,采用基本不含氧的纯水作为密封水,比如除氧器出口水(需要加装泵进行增压,并且安装板式换热器对除氧器出口水进行冷却,否则,不能直接使用)。
【关键词】锅炉;水冷壁;爆管;结垢;腐蚀;水质
1 前言
陕西陕化煤化工有限公司#1机组所配的260t/h锅炉系无锡锅炉有限公司设计、制造的高压、中间一次再热、自然循环燃煤汽包炉。#1锅炉于2011年12月26日通过168小时试运行后正式投产。
2012年8月26日,#1锅炉运行中发生水冷壁管爆管,割管检查发现水冷壁管内壁存在严重的溃疡性腐蚀坑和结垢。为了从根本上查清楚#1机组锅炉水冷壁管内壁严重腐蚀和结垢的原因,防止水冷壁管类似爆管现象再次发生,并对#1、#2机组水质异常原因进行全面查定,找出给水污染的根源,受陕西陕化煤化工有限公司委托,西安热工研究院有限公司于2012年8月31日开始对#1机组锅炉水冷壁管爆管原因进行分析并对水质异常原因进行查定,现场工作于2012年11月2日结束,以下是对本次工作的总结。
2 机组概况
2.1 锅炉
本锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产的单锅筒、集中下降管、自然循环∏型布置固态排渣煤粉炉。采用半露天布置,锅炉前部为炉膛,四周布置膜式水冷壁。炉膛出口布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器。炉顶、水平烟道两侧及转向室设置顶棚管和包墙管。尾部交错布置两级省煤器及两级空气预热器。主要设计参数如下:
型号:UG-260/9.8-M6
额定蒸发量:260t/h
额定蒸汽温度:540℃
额定蒸汽压力(表压):9.8MPa
锅筒设计工作压力(表压):11.28MPa
给水温度:133℃
排污率:2%
锅筒内径1600mm,厚度100mm,封头厚度100mm,筒身直段长13200mm,全长约15060mm,
材料为P355GH(19Mn6)。
锅筒正常水位位于锅筒中心线以下180mm处,最高水位和最低水位离正常水位各50mm。锅筒水位达到+125mm时开紧急放水门,保护动作值为+335mm和-250mm。
锅筒采用单段蒸发系统,内部布置有旋风分离器、梯形波形板分离器、清洗孔板和顶部多孔板等内部设备。锅筒共有50只直径315mm的旋风分离器,分前后两排,沿锅筒筒身全长布置,旋风分离器分组装配,以保证旋风分离器负荷均匀,获得较好的分离效果。
采用大口径集中下降管,为防止下降管入口处产生漩涡而造成下降管带汽,在下降管入口处装有格栅。
炉膛四周布满了ф60×5、节距80mm的管子和扁钢焊成的膜式水冷壁,形成密封的炉膛竖井。前后及两侧水冷壁各为114根ф60×5的管子。前后侧水冷壁各分为四个管屏,4根ф377×25的集中下降管至运转层以下,再通过40根ф133×10的分散管引入到水冷壁下集箱。前墙水冷壁及两侧水冷壁管各有10根ф133×10的引出管,后墙(包括斜底包墙)有16根ф108×8的汽水引出管引入至汽包蒸汽空间。
2.2 除氧器
#1机组(#1除氧器)
除氧器型式:喷雾填料卧式除氧器
水箱有效容积:100 m3
除氧器额定出力:300t/h
除氧器压力:0.2MPa
除氧器出水温度:133℃
加热蒸汽温度:256℃
2.3 锅炉补给水系统
陕西陕化煤化工有限公司一期、二期工程水源为地下井水与桥峪水库水(水质分析结果如附表7-1所示),化学制水工艺流程如下:
原水→原水箱(1021m3)→原水泵→板式换热器→(氧化剂、絮凝剂加药装置)→自适应高效过滤器→自清洗网式过滤器→超滤→超滤水箱(1021m3)→(还原
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