- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
汽轮机高背压供热改造技术的分析.doc
汽轮机高背压供热改造技术的分析 【摘 要】现阶段,受我国能源政策以及汽轮机自身因素等的影响,大多企业自备电站中,许多抽汽机长期处于闲置的状态。例如,抽汽机发电的热电比与热电效率非常低,不能满足国家的政策要求而被迫停运;抽汽机的抽汽参数满足不了供热需要而被长期闲置。因此,为满足企业的供热需求与长期的规划需要,有必要将这些汽轮机组改造成为性能良好的高背压式汽轮机组,在保证较少投资的前提下,提高汽轮机组的能源利用率。本文结合具体改造实例,详细阐述了抽汽机改造为高背压汽轮机的技术要点,并对其经济效益做了分析。 【关键词】抽汽机;高背压;改造;冷凝器;经济效益 一、概述 就目前的实际情况来看,国内很多企业自备电站和中小型电站所配备的抽汽机发电机组都因为各种主客观因素的影响而长期处于闲置状态,这些因素既包括煤、电价格矛盾突出,企业因生产经营活动处于亏损状态而不得不做出的选择、热要求参数与抽汽参数匹配度不足,无法满足热需求而导致的长期闲置,也包括因为凝汽发电部分比例过大、热效率无法满足政策要求而导致的政策性停运。 例如,某热电有限责任公司的两台抽汽机,就因为煤电比例失衡,燃煤成本高于发电效益而不得不将其停运,并通过减温减压对外供热来弥补自身的经济损失。为了最大程度降低企业的经济损失,发挥这些闲置机组在满足供热需求方面的积极作用,公司将其改造成为高背压式汽轮机,并在实际工作中获得了满意的效果。 二、改造具体实例与改造难题分析 (一)改造具体实例 某热电有限责任公司建成投用DN600 120t/h和DN300 42.8t/h供热主管网和出力20t/h的局域管网。为能满足集团氯碱发展公司、“863”SAL项目和中德合资博列麦气囊丝制造公司及周围四家热用户的供热需要,必须对该公司1#机组由C25-4.90/0.981抽汽机组改造为B12-4.90/0.981背压机组。改造范围如下: 1、汽轮机转子主轴从第四压力级后的七个压力级(第五、六、七、八、九、十、十一级)包括各级汽封套和后汽封套拆除。 2、新设计加工个适合背压排汽要求的后汽缸。 3、汽轮机同时重新设计加工与原1#机后轴承座上半接口尺寸相一致的后轴承座下半。 4、原机组主要技术指标 型号:C25-4.90/0.981 额定功率: 25MW 额定转速: 3000 r/min 进汽参数: P 4.90MPa T 470℃ 排汽压力: 0.004194MPa(绝压) (二)改造难题 由于抽汽机组排汽都是排放在冷凝器中,这时在冷凝器中就会有比较高的真空形成,从而导致汽轮机的排气管以及后汽缸所承受的压力与温度都普遍较低。这类型的汽轮机在设计时,通常是将后轴承座与铸铁汽缸设计为一个整体,经改造后,排除的蒸汽势必会由原有的排汽口排出,从而造成后汽缸的温度大幅升高,最终导致其过大的膨胀,引起后轴承座被上抬,使改造后的汽轮机在运行中的安全性难以保证。因此,在改造过程中,必须采取有效的措施,将后汽缸的温度控制在合理的范围内。 三、改造工作的具体实施 (一)本体改造 隔热挡板采用了隔板的形式,水平中分为上下两部分,接合面即为中分面,加工制作仍按照原有的配合尺寸与隔板位置进行。由于改造后,背压和漏汽量都会提高,所以对于汽封轴的尺寸要求也大幅增加,为此,工作人员设置了五道梳尺汽封,并在挡板加强筋的两侧位置留置了疏水孔,以便凝结水能够在启动时被 排出。除末级外,拆除级均进行了叶根和叶轮的保留,以防止出现槽道冲蚀的现象。去除喷嘴的位置依据上下缸的温度均匀性来决定,转子在改造后重新进行了动平衡。 (二)调节系统 按背压机运行标准控制方式实施。采用机组并网前由调速装苜控制启动过程,并网后及止常运行中调速装置定位在空负荷位置,改由调压装置控制的调节方式。因为改造不涉及凋速的控制,所以调速装置不变,仅对凋压装置、执行机构进行了改造。拆除低压油动机,改造调压器使之只产生与背压排汽对应的一次脉冲油压信号。改造高压油动机的操纵装置使之符合背压机运行方式。 (三)保护装置 按背压机标准保护方式实施。主要变动部分有,拆除与凝汽器相关的保护装置;相对膨胀保护定值重新整定;词压器改造后原有保护功能保留;增改背压排汽温度高报警;为防止出现焖缸事故。改造和重新整定背压排汽(原采暖)压力高保护装置;拆除原采暖抽汽逆止门,为防止热网加热器换热管爆破后向汽缸内返水造成水击事故,在热网加热器疏水管上加装危急放水保护装置;增设新轴封加热器低真空联动和报警。 (四)附属部分 热力没备系统主要变动自,原独立于机组主汽水循环系统之外的热网设备,取代凝汽器至低压加热器水侧如口的凝结水设备系统和部分回热设备系统,成为主汽水循环系统的组成部分,被取代没备系统拆除;重新布置部分抽汽管路;增设新轴封加热器设备系统取代原轴封加热器和凝汽器的建立真空的功能,用与建立背压机空气系
原创力文档


文档评论(0)